一. 前言
華能上海石洞口第二電廠裝機為二臺600MW超臨界燃煤機組,日耗煤一萬噸上下,排渣及灰約1300噸上下(取決于發(fā)電量及原煤中灰份)。裝備的除灰系統(tǒng)將爐底大渣及石子煤作為濕灰送往江蘇的灰場,也將省煤器,空預(yù)器,電除塵器(四電場)的干灰收集分作粗灰與細灰,送往干灰?guī)旃┚C合利用。運行人員通過灰控室的1#,2#灰控盤來監(jiān)視操作各臺機組的除灰系統(tǒng)。并通過灰控室旁的電除塵控制柜來操作電除塵。1999年,為實現(xiàn)減員增效與強化除灰系統(tǒng)的監(jiān)督管理,廠部決定以后將灰控室關(guān)閉,將灰控與電除塵控制移至中控室(機組集控室)。這是本“除灰與電除塵遠程控制”項目(以下簡記為“遙控裝置")的由來。為節(jié)約改造成本,提高本廠儀控檢修人員素質(zhì),該項目決定由本廠檢修部儀控專業(yè)自行完成。
二. 原設(shè)備狀況與改造目標
I. 原監(jiān)控設(shè)備狀況
1.灰處理(控制系統(tǒng)圖見圖1)
PLC:A-B (以下簡記為AB公司)PLC3/10雙冗余/每臺機組
I/O:1870點/每臺機組,其中包括:
灰控操作盤:三位開關(guān):6個/每臺機組
二位開關(guān):96個/每臺機組
操作按鈕:70個/每臺機組
指示燈: 310個/每臺機組
報警窗: 130個/每臺機組
指示表: 17只/每臺機組
多筆記錄儀:一臺/每臺機組
2.電氣除塵器(EP)系統(tǒng)
EP原控制系統(tǒng)分為高壓側(cè)控制柜與低壓側(cè)控制柜監(jiān)控。由于除塵性能問題,EP于1998年10月對2號機組進行了改造,1999年5月對1號機組實行同樣的改造。改造后的EP高低壓側(cè)均由微處理器進行控制,并設(shè)有上位機,提供了系統(tǒng)開機,系統(tǒng)停機,振打控制,排灰控制,電加熱控制及系統(tǒng)監(jiān)視,報警,保護功能。其中
控制器:淅江佳環(huán)電子有限公司自制單板機;
上位機:PC機,MS Windows NT4.0下用Visual Basic 6.0編制的監(jiān)控程序;
I/O:模擬量180點/每臺機組;開關(guān)量92點/每臺機組;
存在的問題是歷史數(shù)據(jù)儲存與使用困難,數(shù)據(jù)格式專有,無法共享,監(jiān)視功能擴展困難,無法直接移到中控室。
II.改造目標如下:
1. 在除灰系統(tǒng)原設(shè)計的PLC+控制盤控制操作的基礎(chǔ)上增加一遠程控制開關(guān),當開關(guān)放置在遙控位置時,中控室可以對除灰系統(tǒng)進行過程監(jiān)視、報警與控制;
2. 在原灰控室內(nèi)電氣除塵器(以下簡記為EP)監(jiān)控基礎(chǔ)上增加一遠程數(shù)據(jù)接口,使中控室可以對EP進行過程監(jiān)視、報警與控制;
3. 中控室1U/2U OIS主控臺旁各增加一臺操作站以作為對灰控,電氣除塵器的監(jiān)視控制與調(diào)節(jié)的人機操作界面,并且互為冗余;
4. 增加數(shù)據(jù)儲存,共享,操作提示,智能診斷等功能;
5. 除上述操作站外不增加新站基礎(chǔ)上為化水的集中監(jiān)視控制預(yù)留接口
實施上述改造以后,可在滿足ISO9000質(zhì)量控制的要求下便于強化運行管理,并為實時狀態(tài)檢修診斷打下基礎(chǔ)。理論上每年可省25萬元,(在可預(yù)見的將來,這筆費用會逐年增長)。
三. 遙控裝置構(gòu)成
由以上目標可知,這是要在原PLC上增加一種與DCS操作站類似的Set Point控制方式,即在操作站上完成機組的監(jiān)視,并在操作站上下達控制指令。指令的執(zhí)行、聯(lián)鎖及過程信號的采集都是在原PLC中完成的。使用PC機加局域網(wǎng)來構(gòu)成本灰處理/電除塵遙控裝置是最低成本最可行的方案。如圖1所示
I. 硬件構(gòu)成:
1. 圖1中裝置1與2為數(shù)據(jù)I/O服務(wù)器??刂粕弦坪笤O(shè)備處于無人值守,所以使用工控機,每臺機加上AB公司的1784KTX卡用于與AB-PLC3通訊,通訊速率使用其上限:115.2kbps;
2. 圖中裝置8為淅江佳環(huán)公司所配的PC機,作為電除塵器的上位機,它與電除塵控制柜使用RS232進行通訊,速率為9600bps;
3. 圖上部裝置5與6是安置在中控室的CRT操作站,機柜從貝利買入,使中控室所有操作站外觀一致,但柜內(nèi)計算機硬件是未經(jīng)加固處理的PC機。不選工控機是因為中控室的運行環(huán)境較好。我們選低檔的宏基PC服務(wù)器,這種裝置也是為24小時運行設(shè)計的,且比工控機有更好的硬軟件兼容性及性能,從而能減少維護及擴展費用。
4. 歷史數(shù)據(jù)庫服務(wù)器7是專為強化設(shè)備記錄,進行狀態(tài)檢修而準備的,同時該服務(wù)器上裝二塊網(wǎng)卡,另一路連到廠MIS系統(tǒng),實際當一個網(wǎng)關(guān)來處理,連到MIS去的信號是只讀的,防止干擾正常運行。該服務(wù)器連到灰控網(wǎng)及廠MIS網(wǎng)的速率都是100M。
5. 所有的設(shè)備用局域網(wǎng)連起來,為防止通訊堵塞,加強通訊安全性,兩個集線器3與4均采用3COM的Switchhub,保證每臺機對應(yīng)端口的實際最高速率可達到10M,灰控樓與中控樓的電纜距離為250米,所以集線器之間使用光纖相連,速率為100M。
按照AB公司的說法,還有一種簡單的方式是將AB公司的PLC用電纜直接連到中控室,但這樣的方案使PLC獨立性下降、上位機冗余實現(xiàn)困難。我們在實踐中發(fā)現(xiàn),對本廠PLC3而言,如果1U/2U將兩組共4臺PLC使用一根電纜連在一個通訊網(wǎng)上,很容易使1U/2U的灰處理控制盤全部跳閘。實際通訊速率也會因輪詢站點增加一倍減慢,從而使通訊有隱患。而此外,還使擴充困難,例如,電除塵的信號以及傳到MIS的信號還是要通過專門的網(wǎng)絡(luò)來傳輸。所以實際比較起來,目前方案所增的錢不多,但系統(tǒng)擴充性,冗余性,兩組PLC的獨立性都優(yōu)于另一方案。從而導(dǎo)致目前方案具有較好的可靠性與安全性,還為今后的化水上移打下了良好的基礎(chǔ)。
II. 軟件構(gòu)成
1. 在I/O服務(wù)器上運行的與PLC3通訊軟件使用AB公司的Rslinx。
2. 人機界面使用wonderware公司的intouch。
3. 歷史數(shù)據(jù)庫選擇wonderware公司的IndustrialSQL。
從與PLC的接口,從網(wǎng)絡(luò),從人機界面各方面講,最價廉的是PC機,所以用intel PC機組成系統(tǒng)。而所有在PC機上運行的工控軟件與接口通訊軟件所要求的軟件環(huán)境都是Windows,所以其他操作系統(tǒng)軟件包括所謂國產(chǎn)化的Liunx都沒有機會,只有用MicroSoft Windows NT。在數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)庫端都用英文版,操作站用中文版。
四. 灰處理與電除塵遙控操作界面與功能 人機界面?zhèn)纫呀?jīng)實現(xiàn)的操作特性是:
1. 只有當灰控樓就地屏上遙控開關(guān)放置在“遠程”位置,在遠程上操作才是許可的,否則遠程上只有監(jiān)視功能,已通過PLC編程實現(xiàn)。
2. 所要監(jiān)視與操作的對象最多三鍵(或鼠標點擊三下)到位;保證三鍵到位的布局見圖2。操作方式有兩種:
a. 原有操作屏的模擬,如圖2所示,保留給對灰處理屏操作熟練的原灰控操作員,畫面上有標準屏,縮小屏及放大的操作鍵區(qū),圖2上部是一濕灰縮小屏,下部是高壓沖灰水泵操作對應(yīng)的操作鍵區(qū),根據(jù)不同的監(jiān)視與操作需要即可在一屏上一目了然,也可放大后進行具體操作。操作有確認對話框,有確切提示,以防止誤操作。這樣的操作屏共有40幅。操作可以通過鍵盤操作,也可以通過鼠標進行,二者基本等價。模擬屏上的文字有英文和中文兩種,一鍵切換,使原來看慣英文屏的老灰控操作員能適應(yīng),也能輕松適應(yīng)原機組運行值班員擴大技能。
b. 流程圖操作;這是原來沒有的,如圖3所示,我們設(shè)法使其中所繪的設(shè)備不僅是神似,而且基本形似,所有的設(shè)備會隨設(shè)備的狀態(tài)變化而變化。管道的工質(zhì)不同及是否在運行都有不同的狀態(tài)色來表示,閥門狀態(tài)類推。這種圖共7幅。與模擬盤操作相比,流程圖操作可監(jiān)視能力更強,表達的信號比模擬盤多一倍,而且還有一些聯(lián)鎖功能,例如,如果某泵在就地位置,在流程圖上會不可操作,但在模擬盤上還是可操作的(為了與實際盤面一致)。顯然流程圖更合理些,對某區(qū)的流程圖監(jiān)視操作更為簡潔,只有7幅,對應(yīng)的鍵區(qū)有40幅之多。但是由于有灰控室控制盤作依據(jù),模擬盤操作相對更為準確,流程圖的準確還會有一段時間。此外對于熟手,也許“灰控屏”更為一目了然;
3. 畫面切換時間低于1秒,大多低于0.3秒;灰處理的設(shè)備操作響應(yīng)時間低于2秒,一般為1秒;實際設(shè)定的I/O Server全點刷新周期為500ms;電除塵全點刷新周期較長,約為10秒,這與佳環(huán)公司的硬軟件有關(guān)(佳環(huán)公司上位機與單板機的通訊速率為9600bps)。由于電除塵操作不多,這種情況勉強可用,而灰處理則完全可實用。
4. 報警分為軟報警與硬報警,軟報警即CRT報警,報警窗與原就地盤一致。也有蜂鳴,閃光,可點擊閃光區(qū)確認,亦有中英文切換以保持新老操作的兼容性;硬報警由PLC直接送往中控室ANN報警窗,只取三點,分別為:
a. 干灰系統(tǒng)報警;b.濕灰系統(tǒng)報警;c.電源異常
硬報警能夠在上位機與PLC通訊故障時及時提示操作員。詳細內(nèi)容可翻屏畫面。
5. 事件記錄。新遙控比原裝置多了事件記錄(限于篇幅不再給出界面),不僅給出了一般報警項的報警與復(fù)置時間,名稱,還給出了所有開關(guān)量狀態(tài)點的變化事件,將其分組,可以分別得到操作記錄,設(shè)備動作統(tǒng)計。有助于設(shè)備故障分析。本系統(tǒng)試投用后已有二次被用于找出某泵跳閘的原因。
6. 實時與歷史趨勢。對比起原系統(tǒng)只有三筆記錄,本裝置每臺機組給出20幅、約60點趨勢記錄,并給出了對應(yīng)的歷史趨勢。
7. 操作站是冗余的,即一號機的操作站可以同時操作一號機的灰處理/電除塵,也能操作二號機。只要在操作站的左上角“1”點擊一下就能切換到2號機。有一授權(quán)機制,由當值值長決定是否有某種操作權(quán)限。一般情況下,只許一號機操作自已的灰處理與電除塵,二號機的只能作對照監(jiān)視,無法操作。二號機操作站亦然。
8. 由于網(wǎng)關(guān)與InSQL的存在,現(xiàn)在可以在廠MIS網(wǎng)所復(fù)蓋的任一計算機上通過wonderware 的FactoryFocus軟件實時看到灰系統(tǒng)與電除塵的全部實時信息(只讀),包括趨勢,報表,流程,操作屏,報警。已經(jīng)證實,即使在千里以外,只要一個V.28MODEM,也能得到全實時(4900點I/O)數(shù)據(jù)的監(jiān)控畫面。這表明,wonderware在TCP/IP及WindowsNT上實現(xiàn)的實時通訊協(xié)議suitelink確有良好的性能。
本系統(tǒng)已于2000年8月在一號機組上投入試運行,二臺機組在2000年12月全部移交運行。原灰控樓已關(guān)閉。
五. 遙控裝置開發(fā)中的一些問題解決方案 1. 人機界面軟件的選擇
人機界面軟件的選擇是本項目的關(guān)鍵之一。市場是對該軟件價值性與有效性的權(quán)威評判,具有良好市場份額的產(chǎn)品是選擇的基本原則之一。Wonderware的FactorySuite 2000、intellution的iFIX2.x、Ci Technologies的Citect、Rockware的RSView等屬于此列。實現(xiàn)成本是要關(guān)注的另一方面。特別要重視是對本項目的適用性。我們使用其中的一些軟件編制了與圖2/圖3類似的操作畫面。對比表明,Wonderware的intouch最適合本項目的要求,該軟件市場分額占全球HMI市場的25%,對中文,對OPC,對操作系統(tǒng)與第三方軟件都有很好的支持,使用簡便,對本項目的構(gòu)架成本略低于其他方案。特別是,intouch的執(zhí)行性能十分優(yōu)越,對硬件資源的要求較低,我們認為,在工控上使用的軟件所占的常規(guī)CPU時間不宜大于30%,以太網(wǎng)負荷不大于10%,否則系統(tǒng)可靠性與安全性下降,對于本項目應(yīng)用,所有計算機為PIII450,256MB內(nèi)存,實際4952點I/O,所有功能滿負荷運行,intouch的CPU占用率在10%以下,歷史趨勢時100%負荷時間不超過5秒。
2. A-B PLC3/10連接方案的選擇
在I/O服務(wù)器上運行的與PLC3通訊軟件使用Rockwell公司的Rslinx,其支持OPC協(xié)議。不選其它具有更低成本優(yōu)勢的方案的主要原因是第三方軟件不支持AB-PLC3/10方式下的雙重冗余且缺少原制造廠商所特有的自家設(shè)備的診斷功能。實踐表明,該軟件有良好的性能特性。
3. 電除塵連接方案
通過在電除塵上位機(圖2中的8)的原VB6程序中增加DDE協(xié)議來傳遞實時信息。經(jīng)多次試驗與反復(fù)修改,終于將560點數(shù)據(jù)全部以DDE方式送出,并能接受上位機DDE指令。但實時性尚不夠理想。主要限制來源于下位機通訊9.6kbps的限制。
4. 網(wǎng)關(guān)方案的選擇
網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)庫選擇wonderware公司的IndustrialSQL。該軟件嵌入在MS SQL Server上運行,我們的實踐表明,其有良好的執(zhí)行性能,能滿足本項目5000點標簽量的實時記錄要求。該軟件還有一InSQLIOS功能,使全廠的有關(guān)PC機能通過網(wǎng)關(guān)單方向安全地得到實時信號。本網(wǎng)關(guān)是遠程監(jiān)視與SCADA的關(guān)鍵設(shè)備,是為狀態(tài)檢修奠定基礎(chǔ)。MIS客戶機使用Wonderware FactoryFocus或其他SQLserver客戶端工具來訪問。
5. 遙控裝置與N90系統(tǒng)的時鐘同步
灰處理與電除塵遙控裝置的操作臺雖然與機組DCS-Bailey-N90系統(tǒng)的機組操作臺并列在外硯上融為一體,但本質(zhì)是兩個系統(tǒng),一個是Alpha的OpenVMS系統(tǒng)。一個是intel+NT系統(tǒng),為避風險二個網(wǎng)相互獨立。時鐘無捷徑統(tǒng)一。本廠的事故追記SOE系統(tǒng)ISM-1(Rochester公司的產(chǎn)品)與N90系統(tǒng)時鐘同步到秒。設(shè)有一上位機,該上位機軟件RiSCue雖然可以正確顯示ISM-1傳過來事圖4.遙控裝置與原DCS-N90時鐘同步方案
件的VTQ(數(shù)值、時標、質(zhì)量),但本身無法與ISM-1同步。所以設(shè)計了圖4方案。即由N90周期性(例如,每天三次)地發(fā)出時鐘同步信號。然后ISM-1將該信號連同VTQ送往RiSCue上位機,RiSCue再通過OPC轉(zhuǎn)送到intouch操作站。Intouch強制本機與該信號的時標進行時鐘校對。網(wǎng)上的其他機器則通過周期性排定的AT指令與操作站時鐘同步。從而實現(xiàn)了本遙控裝置與原DCS-N90時鐘統(tǒng)一。
6. 打印機共享方案
為了不在中控室增加更多的打印機,本系統(tǒng)通過NT的打印機共享方案跨網(wǎng)段打印。
7. 掛危險牌
現(xiàn)在在遙控操作臺CRT上已經(jīng)編制有掛危險牌功能。一旦掛牌,所有的操作站將不能操作掛牌設(shè)備,直至再在CRT上進行該設(shè)備的摘牌作業(yè)。目前的掛牌原則是:如果該項檢修不在原灰控樓進行。則只需在遙控裝置的CRT上進行掛牌作業(yè);如果還要進入原灰控樓,則不僅要在CRT上進行掛牌,還要在原灰控樓中原操作盤上進行掛牌作業(yè)。
六. 結(jié)論 為減員增效與強化除灰系統(tǒng)的監(jiān)督管理的目標,本廠依靠廠內(nèi)自已的力量,以較低的成本,完成了本廠1/2號機灰處理/電除塵監(jiān)視與控制的全部上移至機組中控室的遙控裝置,所使用的結(jié)構(gòu)是通用PC機+通用局域網(wǎng)+主流商品工控軟件,具備良好的性能,易學易用的人機界面,系統(tǒng)開放,易于維護,易于擴充,打破了過去自動化孤島的現(xiàn)象,實現(xiàn)了在減員情況下的設(shè)備強化監(jiān)視與控制,能方便地實現(xiàn)當前與歷史進行追蹤與比較,從而滿足ISO9000關(guān)于趨勢與傾向控制(run and trend control)管理及過程可追朔性(traceability)方面的要求。這樣的結(jié)構(gòu)有人稱為電廠的外圍DCS,這不一定確切,不過我們確已為化水系統(tǒng)的上移作好了設(shè)備與技術(shù)準備。我們認為,這種結(jié)構(gòu)在火電廠外圍系統(tǒng)監(jiān)控,肯定是一種方向。目前,我們正在編制使用這些實時數(shù)據(jù)的設(shè)備診斷程序,進一步拓展其應(yīng)用。