日本老熟妇一二三区-麻豆视频精品一区-人妻中文字幕xx-一区二区美女少妇-日本成人一级在线

西門子交流控制系統(tǒng)在造紙廠中的應(yīng)用
深圳市聯(lián)誠自動(dòng)化技術(shù)有限公司

一 系統(tǒng)概述
某造紙廠生產(chǎn)線1600紙機(jī)自84年投入使用,每年都創(chuàng)造著良好的經(jīng)濟(jì)效益,特別是自從96年以來通過一系列的改造(如二次涂布的改造、二組烘缸提高干燥能力的改造、上網(wǎng)絕干量控制的改造以及新增3米大缸的改造)之后,其產(chǎn)質(zhì)量已得到了飛躍的提高,產(chǎn)量由過去的年產(chǎn)1.1萬噸增加到1.7萬噸,質(zhì)量也今非昔比。隨著產(chǎn)量的提高,紙機(jī)暴露出設(shè)計(jì)車速較低的問題,生產(chǎn)車速已經(jīng)達(dá)到傳動(dòng)系統(tǒng)的最高設(shè)計(jì)車速75米/分,并且原來的直流總軸傳動(dòng)方式表現(xiàn)出來的速度慢、傳動(dòng)效率低、耗能高、控制方式落后、維護(hù)困難等缺點(diǎn),大大制約了紙廠的進(jìn)一步發(fā)展。為了使產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,決定通過改變紙機(jī)的傳動(dòng)方式,以提高紙機(jī)的生產(chǎn)車速,擴(kuò)大產(chǎn)量,提高生產(chǎn)效率,減少設(shè)備故障和設(shè)備維護(hù)成本,以創(chuàng)造更大效益。
二 系統(tǒng)要求
原有紙機(jī)采用單直流電機(jī)總軸傳動(dòng),通過機(jī)械分配轉(zhuǎn)速的方式,如下圖所示。由于在生產(chǎn)過程中機(jī)械磨損、皮帶的打滑等因素,造成速度匹配失調(diào),容易形成斷紙、厚薄不均等現(xiàn)象。同時(shí)由于現(xiàn)場(chǎng)高溫潮濕,使直流電機(jī)維護(hù)量增加。為了優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,取消直流電機(jī)及其動(dòng)力的機(jī)械傳動(dòng)部分,在每一個(gè)傳動(dòng)分部安裝交流電機(jī),采用交流分部傳動(dòng)方式。



在這次改造中我們采用了西門子公司的交流傳動(dòng)控制系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn),通過先進(jìn)的控制方式,方便的人機(jī)交互系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的全自動(dòng)化,改造的基本目標(biāo)如下:
1. 提高生產(chǎn)車速:紙機(jī)的車速由原來的最高75米/分提高至125米/分。
2. 操作方便:由于采用了人機(jī)接口,可以直觀的了解設(shè)備運(yùn)行的參數(shù)及狀況,操作簡(jiǎn)單,便于調(diào)試。
3. 節(jié)能:由于棄用了原機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),大大降低了機(jī)械損耗,而且由于交流變頻傳動(dòng)系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)一部分變頻器處于發(fā)電狀態(tài),進(jìn)一步節(jié)省了電能,初步估計(jì)比原系統(tǒng)節(jié)電40%左右。
4. 可靠性高:由于棄用了機(jī)構(gòu)復(fù)雜的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),提高了系統(tǒng)的可靠性,節(jié)約了維護(hù)的費(fèi)用,簡(jiǎn)化了維護(hù)的過程。
5. 產(chǎn)品質(zhì)量的提高:避免了直流電機(jī)的電刷粉塵對(duì)紙張質(zhì)量的影響, 各部分的負(fù)荷控制和傳動(dòng)的管理比較方便,便于生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制和調(diào)整,降低維護(hù)費(fèi)用和節(jié)省勞動(dòng)力。
三 系統(tǒng)配置與功能實(shí)現(xiàn)
1.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示:


2.系統(tǒng)原理概述:
通過交流變頻器控制每個(gè)傳動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度,經(jīng)過減速箱傳遞給各個(gè)部分的傳動(dòng)軸,電機(jī)的轉(zhuǎn)速通過光電編碼器反饋回變頻器,通過矢量運(yùn)算,變頻器能夠確定和控制轉(zhuǎn)矩和磁通的電流分量,從而獲得同直流傳動(dòng)相媲美的動(dòng)態(tài)特性。上位控制系統(tǒng)通過總線的通訊方式控制每一臺(tái)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,并根據(jù)工藝要求實(shí)現(xiàn)全線的速度同步、張力控制和加減速控制等,實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)過程的監(jiān)視與參數(shù)調(diào)節(jié)。
3.設(shè)備組成:
交流傳動(dòng)系統(tǒng)采用西門子MasterDrives全數(shù)字變頻調(diào)速系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)高精度的矢量控制方式。整個(gè)系統(tǒng)采用公用直流母線工作方式,由一臺(tái)整流單元,23臺(tái)逆變單元等構(gòu)成。傳動(dòng)電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)4極電機(jī),增量型編碼器作為速度反饋裝置。每臺(tái)逆變單元中安裝現(xiàn)場(chǎng)總線控制卡CBP,可將調(diào)速裝置中的各種工作狀態(tài)和工作參數(shù)傳送給上級(jí)控制系統(tǒng)西門子S7-300 PLC,實(shí)現(xiàn)全線高精度的速度同步。整流單元將三相380V的交流電轉(zhuǎn)換成540V的直流電供給逆變器,當(dāng)系統(tǒng)處于制動(dòng)狀態(tài)時(shí),可以通過制動(dòng)單元制動(dòng)。
四 使用效果分析
紙機(jī)傳動(dòng)改造工程自籌備開始,在短短的3個(gè)月內(nèi)就完成了由設(shè)計(jì)、采購到安裝調(diào)試的全過程。在停機(jī)改造期間,我們克服了種種困難,加班加點(diǎn)使新的傳動(dòng)系統(tǒng)按時(shí)完成并進(jìn)行了連續(xù)72小時(shí)無故障運(yùn)行的測(cè)試,其各項(xiàng)指針均達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)和要求。主要表現(xiàn)在:
1.系統(tǒng)調(diào)速精度高,性能安全、可靠、穩(wěn)定。
由于系統(tǒng)的性能提高,而且操作監(jiān)測(cè)方便,操作人員在引紙時(shí)的斷紙現(xiàn)象大為減少,并且改變了過去因車速不穩(wěn)定而不能解決的問題:在底層先引好紙后再上面漿,這就大大減少了生產(chǎn)過程中面漿的損耗,節(jié)約了生產(chǎn)材料。
2.切紙機(jī)的精度大為改善
切紙機(jī)的長(zhǎng)刀過去采用的是機(jī)械調(diào)速方式,當(dāng)生產(chǎn)中需要改變紙的分切長(zhǎng)度時(shí),操作人員就要手動(dòng)調(diào)節(jié)長(zhǎng)刀的機(jī)械傳動(dòng)比,這種調(diào)節(jié)方式精度差,調(diào)刀時(shí)間長(zhǎng),這次改造中我們運(yùn)用PLC來自動(dòng)計(jì)算切紙長(zhǎng)度與長(zhǎng)刀電機(jī)的轉(zhuǎn)速關(guān)系,然后通過控制長(zhǎng)刀電機(jī)的轉(zhuǎn)速,達(dá)到分切長(zhǎng)度準(zhǔn)確、調(diào)刀方便快捷的功能,其分切精度由過去的±0.2%提高到±0.1%,而調(diào)節(jié)時(shí)間由過去的10分鐘減少到現(xiàn)在的30秒,各項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同類切紙機(jī)的新記錄。
3.節(jié)能效果明顯
紙機(jī)交流分布傳動(dòng)的改造的順利完成,為企業(yè)帶來了明顯的經(jīng)濟(jì)效益,并為公司的長(zhǎng)久發(fā)展打下了堅(jiān)定的基礎(chǔ)。