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  • 冶金過程自動(dòng)化系統(tǒng)———冶金過程自動(dòng)化系統(tǒng)
    福建鑫海冶金有限公司

    1.企業(yè)現(xiàn)狀
    福建冶金集團(tuán),下屬公司有很多,以冶金為主,在以往的企業(yè)中,工藝落后,自動(dòng)化程度低,污染大,勞動(dòng)強(qiáng)度高,經(jīng)過公司決定,要求采用了當(dāng)今最先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,原料、燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐、連鑄、軋鋼全套完整工藝生產(chǎn)線??紤]到生產(chǎn)工藝比較緊湊,之間信息要求能共享,我們準(zhǔn)備在各車間增加了網(wǎng)絡(luò)建設(shè),為以后全廠整體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)打下了良好的基礎(chǔ)。
    2.項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性
    我們?cè)诟郀t、轉(zhuǎn)爐中采用了先進(jìn)的設(shè)備和工藝。450M3中型高爐,年產(chǎn)生鐵約55萬多噸,45噸的轉(zhuǎn)爐,年產(chǎn)鋼水60萬噸??紤]到冶金位置比較偏僻,人員配置不能太多,備件采購比較麻煩,公司要求設(shè)備故障率要低、維護(hù)成本要低、盡量采用自動(dòng)控制以減少人員配置或勞動(dòng)強(qiáng)度。
    傳統(tǒng)的控制系統(tǒng)采用的是電氣回路連鎖,線路復(fù)雜,維護(hù)成本高,故障率高,當(dāng)今自動(dòng)化技術(shù)已經(jīng)非常成熟,因此我們拋棄了傳統(tǒng)的控制方式,采用最先進(jìn)的自動(dòng)化系統(tǒng),經(jīng)過招標(biāo)我們選用了法國施耐德的PLC(可編程控制器)。在自動(dòng)化系統(tǒng)中采用了以太網(wǎng)、profibus現(xiàn)場(chǎng)總線等先進(jìn)的技術(shù)。
    3.項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ)
    在整個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)中,所采用的電氣自動(dòng)化產(chǎn)品范圍之廣、種類之多幾乎函概了電氣自動(dòng)化產(chǎn)品的所有門類,其中包括低壓電器產(chǎn)品、可編程控制器(Programmable Controller)、現(xiàn)場(chǎng)總線、工控及軟件產(chǎn)品、通訊網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、儀表類產(chǎn)品、傳動(dòng)控制產(chǎn)品、傳感器類產(chǎn)品、電動(dòng)執(zhí)行結(jié)構(gòu)等等,涉及面非常廣。
    可編程控制器(Programmable Controller)是計(jì)算機(jī)家族中的一員,是為工業(yè)控制應(yīng)用而設(shè)計(jì)制造的。早期的可編程控制器稱作可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller),簡(jiǎn)稱PLC,它主要用來代替繼電器實(shí)現(xiàn)邏輯控制。隨著技術(shù)的發(fā)展,這種裝置的功能已經(jīng)大大超過了邏輯控制的范圍,因此,今天這種裝置稱作可編程控制器,簡(jiǎn)稱PC。但是為了避免與個(gè)人計(jì)算機(jī)(Personal Computer)的簡(jiǎn)稱混淆,所以將可編程控制器簡(jiǎn)稱PLC。
    現(xiàn)場(chǎng)總線是應(yīng)用在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、在微機(jī)化測(cè)量控制設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)雙向串行多節(jié)點(diǎn)數(shù)字通信的系統(tǒng),也被稱為開放式、數(shù)字化、多點(diǎn)通信的底層控制網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)場(chǎng)總線系統(tǒng)打破了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)采用的按控制回路要求,設(shè)備一對(duì)一的分別進(jìn)行連線的結(jié)構(gòu)形式。把原先DCS系統(tǒng)中處于控制室的控制模塊、各輸入輸出模塊放入現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,加上現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備具有通信能力,因而控制系統(tǒng)功能能夠不依賴控制室中的計(jì)算機(jī)或控制儀表,直接在現(xiàn)場(chǎng)完成,實(shí)現(xiàn)了徹底的分散控制?,F(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)既是一個(gè)開放通信網(wǎng)絡(luò),又是一種全分布控制系統(tǒng)。它把作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的智能設(shè)備連接成自動(dòng)化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)控制、補(bǔ)償計(jì)算、參數(shù)修改、報(bào)警、顯示、監(jiān)控、優(yōu)化的綜合自動(dòng)化功能,是一項(xiàng)以智能傳感器、控制、計(jì)算機(jī)、數(shù)字通信、網(wǎng)絡(luò)為主要內(nèi)容的綜合技術(shù)。
    4.項(xiàng)目組織實(shí)施方案
    整個(gè)系統(tǒng)的實(shí)施由我和另外兩位技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織管理,包頭鋼鐵設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)圖紙,二十二冶負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝和線路校驗(yàn),鞍鋼自動(dòng)化負(fù)責(zé)編程調(diào)試。
    高爐自動(dòng)化控制系統(tǒng)
    高爐分為高爐本體、爐頂及上料、熱風(fēng)爐及煤氣除塵、槽下及槽上運(yùn)料系統(tǒng)等系統(tǒng),均采用基礎(chǔ)基礎(chǔ)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,該基礎(chǔ)級(jí)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),可通過PLC和人機(jī)接口實(shí)現(xiàn)電氣自動(dòng)控制,數(shù)據(jù)信息處理及數(shù)據(jù)信息傳送,設(shè)備狀態(tài)監(jiān)視,參數(shù)給定等功能。各控制區(qū)PLC分別作為一個(gè)節(jié)點(diǎn),通過通訊總線相連,使電氣、儀表和計(jì)算機(jī)構(gòu)成一體化系統(tǒng)。電氣接受從計(jì)算機(jī)或綜合儀表裝置送來的各種信息對(duì)工藝生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行順序控制,同時(shí)在自動(dòng)控制過程中,將有關(guān)工藝生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)信息或控制實(shí)際值送給計(jì)算機(jī)和儀表控制裝置,做到信息共享。
    系統(tǒng)設(shè)置工程師/操作站掛于通訊網(wǎng)上,進(jìn)行軟件的編程和對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視、操作及設(shè)定。在主控樓操作室設(shè)置緊急操作臺(tái)對(duì)爐頂?shù)?重要設(shè)備進(jìn)行操作,以確保在高爐發(fā)生故障時(shí)使高爐安全停產(chǎn)。
    計(jì)算機(jī)總體布置方案如下:卷揚(yáng)及爐頂、高爐本體、槽下的操作站、控制站均設(shè)于主控樓內(nèi)。此外在熱風(fēng)樓及煤氣除塵電氣室設(shè)置操作站兩臺(tái),槽下及槽上電氣室設(shè)置操作站兩臺(tái),各系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)視在此實(shí)現(xiàn)。各電氣室與主控樓通過以太網(wǎng)進(jìn)行信息交換。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置見附圖
    高爐自動(dòng)化系統(tǒng)方案



    非主工藝線上設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)
    出鐵場(chǎng)及除塵、礦槽除塵、鼓風(fēng)機(jī)站、水沖渣泵站、鑄鐵機(jī)及水泵站等高爐輔助設(shè)施仍采用繼電器-接觸器方式控制。
    轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化系統(tǒng)
    采用基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)“三電”一體化的要求,儀表與傳動(dòng)公用一套系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)儀、電一體化控制。取代常規(guī)顯示儀表和大量的中間繼電器。這樣即可以提高工廠自動(dòng)化控制水平,又節(jié)省設(shè)備投資、減少了線纜連接、備品備件及故障點(diǎn)。
    另外由于整個(gè)轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)用到大量的儀表,在儀表選型上我們本著安全、可靠、技術(shù)先進(jìn)、性能價(jià)格比高的原則,儀表全部采用國產(chǎn)名牌或進(jìn)口的儀表。調(diào)節(jié)閥、切斷閥選用氣動(dòng)閥門,這樣可以滿足防爆要求,且動(dòng)作響應(yīng)快。
    轉(zhuǎn)爐基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)的控制范圍包括:散狀料、轉(zhuǎn)爐本體、汽化冷卻、煙氣凈化及風(fēng)機(jī)房五部分,具體配置為:
    轉(zhuǎn)爐及散狀料:每座轉(zhuǎn)爐2臺(tái)主控單元+2臺(tái)HMI,安裝在轉(zhuǎn)爐PLC室及主控室。
    煙氣凈化與汽化冷卻系統(tǒng):1臺(tái)主控單元+1臺(tái)HMI,主控單元安裝在汽化冷卻室、HMI安裝在轉(zhuǎn)爐主控室。
    水泵房:1臺(tái)主控單元+1臺(tái)HMI,安裝在風(fēng)機(jī)房PLC室及控制室。主控單元、HMI以及服務(wù)器之間通過局域網(wǎng)連接。
    由于煙氣凈化系統(tǒng)的風(fēng)機(jī)房與轉(zhuǎn)爐主控室之間距離較遠(yuǎn),為了減少線纜的敷設(shè),在風(fēng)機(jī)房單獨(dú)設(shè)置一套主控單元及1臺(tái)HMI.
    基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)主要完成如下任務(wù):
    1.轉(zhuǎn)爐本體
    1)過程檢測(cè)與控制部分
    整個(gè)檢測(cè)部分包括氧氣流量檢測(cè)、記錄、累計(jì);氧氣溫度檢測(cè)、記錄,氧氣總管與支管(閥前、閥后)壓力檢測(cè)、顯示、報(bào)警;A槍、B槍氧氣壓力檢測(cè)、顯示、連鎖、報(bào)警;等等共1000多個(gè)檢測(cè)與控制點(diǎn)。
    2)傳動(dòng)部分
    轉(zhuǎn)爐由四臺(tái)45KW的異步變頻電動(dòng)機(jī)共同驅(qū)動(dòng),四臺(tái)電動(dòng)機(jī)由一臺(tái)250KW變頻器控制。氧槍電機(jī)37KW,由一臺(tái)75KW變頻器控制
    2.散裝料
    1)過程檢測(cè)與控制部分
    主要檢測(cè)6個(gè)高位料倉和6個(gè)稱量斗的重量
    2)傳動(dòng)部分
    3.煙氣凈化及一次風(fēng)機(jī)房
    1)過程檢測(cè)與控制部分
    主要是高壓風(fēng)機(jī)的一些關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)的檢測(cè),包括風(fēng)機(jī)軸承溫度指示、記錄、報(bào)警;電機(jī)軸承與定子溫度指示、記錄、報(bào)警;風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓力指示、記錄;液力耦合器進(jìn)出口油溫指示、報(bào)警、記錄;風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速指示、記錄;等等
    還有煙氣凈化部分的檢測(cè),一文前壓力指示、記錄;一文后壓力指示、記錄;二文前壓力指示、記錄;二文后壓力指示、記錄;平衡閥前后壓差指示、記錄;一、二文供水溫度壓力流量指示、記錄;等等
    2) 傳動(dòng)部分
    4.汽化冷卻
    1)過程檢測(cè)與控制部分
    氣包水位三沖量調(diào)節(jié);汽包壓力溫度檢測(cè)、顯示;汽包出口蒸汽管壓力檢測(cè)、顯示、調(diào)節(jié);強(qiáng)制循環(huán)泵出口壓力檢測(cè)、顯示;調(diào)壓閥前壓力檢測(cè)、顯示;換熱器水位檢測(cè)、顯示;等等
    本著技術(shù)先進(jìn)、運(yùn)行可靠、性能價(jià)格比高的原則,采用施耐德公司的昆騰系統(tǒng)PLC系統(tǒng),對(duì)于一些距離比較遠(yuǎn)的地方我們采用了現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù),通過網(wǎng)絡(luò)將現(xiàn)場(chǎng)的點(diǎn)采集進(jìn)來,因此大大減少了電纜數(shù)量和長(zhǎng)度。網(wǎng)絡(luò)圖見如下


    由于采用了PLC與工控機(jī)及現(xiàn)場(chǎng)總線,施工量及成本大大降低,整個(gè)工程周期非常短,以往需要3個(gè)月調(diào)試的系統(tǒng),現(xiàn)在只要一個(gè)月即可完成。
    其他系統(tǒng)不在詳細(xì)列出。
    5.投資估算
    雖然采用了比較先進(jìn)的自動(dòng)化系統(tǒng)但占整個(gè)工程投資的很小一部分。
    6.經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析
    所建成的系統(tǒng)大大降低了故障率,減少了人員配置,很多地方都是全自動(dòng)操作,實(shí)現(xiàn)全電腦操作。節(jié)約了資源,提高了工作效率。下一步準(zhǔn)備將全廠網(wǎng)絡(luò)整合在一起,





     
     
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