針對人工焊接機(jī)座角板出現(xiàn)的尺寸偏差、勞動(dòng)強(qiáng)度高等弊端,采用伺服控制系統(tǒng)進(jìn)行仿真設(shè)計(jì)專用夾具,可實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化操作,有效提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,減輕了操作者的勞動(dòng)強(qiáng)度。
機(jī)座角板焊接是一道重要的生產(chǎn)工序,其目的是將角板通過凸焊機(jī)焊接固定在機(jī)殼上,使電機(jī)得以安裝在風(fēng)扇總成的風(fēng)罩上。機(jī)座角板的分布有三等分均布的,也有非三等分分布的(如圖1)。傳統(tǒng)的焊接方法是: 操作者將機(jī)殼放入根據(jù)機(jī)座焊接高度定制的焊接夾具中,將角板放置在帶有磁鋼的夾具定位塊內(nèi)貼住機(jī)殼;將帶有機(jī)座的焊接夾具置于凸焊機(jī)的焊接電極上;踩下腳踏開關(guān),凸焊機(jī)焊接;手動(dòng)旋轉(zhuǎn)夾具到下一個(gè)角板焊接位置,重復(fù)步驟3,直至焊完所有角板;取下夾具,將焊好的機(jī)座取出,完成一次機(jī)座角板的焊接操作。