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  • 變頻調(diào)速技術在門座式起重機上的應用

    我公司原有2臺用于PTA裝船工作的5t門座式起重機,主要承擔著揚子石化PTA的裝船任務。其電氣調(diào)速系統(tǒng)采用老式的繞線型異步電動機轉(zhuǎn)子回路串電阻的調(diào)速方式。由于工作頻率極高(持續(xù)率高于40%),經(jīng)常發(fā)生接觸器觸頭燒損粘連、過電流繼電器誤動作、損壞起動電阻、燒壞電動機繞組等故障。公司決定購置2臺新5t門座機,并對電氣調(diào)速系統(tǒng)采用全變頻調(diào)速技術。

    1 變頻器選型方案

    選用ABB公司專用于提升機的變頻器ACC600(ACS601)。該變頻器采用先進的DTC控制方式,專用于起重機的提升機構。

    起升機構、變幅機構的變頻器容量按變頻器額定輸出電流INV擇,即電動機額定電流的1.2~1.5倍選擇。旋轉(zhuǎn)機構(行走機構)的變頻器容量按實際運行情況還應適當加大。由于ABB變頻器制造廠已將變頻器、制動單元和制動電阻配套好了,因此只需選用相對應的變頻器型號即可。

    2 控制方式

    為了迎合操作人員在門座式起重機上的習慣性操作,我們采用了1臺GE公司的90-30PLC加主令控制器的操作控制方式??紤]到ACS601變頻器能存儲2套獨立的電動機參數(shù)和控制方式,而行走機構的4臺電動機總功率和旋轉(zhuǎn)機構的1臺電動機功率相等,均為30 kW,因此在設計時將旋轉(zhuǎn)機構和行走機構共用1臺變頻器,以旋轉(zhuǎn)為主、行走為輔,通過2只接觸器和1只轉(zhuǎn)換開關進行選擇控制。這樣既節(jié)省了投資又符合行走與旋轉(zhuǎn)機構不能同時動作的操作規(guī)定。故障監(jiān)控系統(tǒng)采用PC監(jiān)控機和觸摸屏相結合,設計有動態(tài)數(shù)據(jù)監(jiān)視(包括電動機電流、電壓、轉(zhuǎn)矩等)功能、歷史數(shù)據(jù)和故障記錄功能、各元器件的狀態(tài)監(jiān)視功能等。

    3 系統(tǒng)控制

    系統(tǒng)控制方框圖如圖1所示。





    4 使用中出現(xiàn)的問題及解決方法

    起重機在調(diào)試運行時,旋轉(zhuǎn)機構變頻器卻經(jīng)常出現(xiàn)過電流報警,而其他設備均運行良好。我們在經(jīng)過現(xiàn)場仔細地觀察和數(shù)據(jù)測量,發(fā)現(xiàn)過電流報警均出現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)機構起動過程中,而旋轉(zhuǎn)機構起動后的運行過程是正常的,變頻器上顯示電動機運行電流在電動機額定電流以下,而電動機起動電流卻達到額定電流的2倍左右。經(jīng)過分析,我們認為旋轉(zhuǎn)機構的機械慣性比較大,使得電動機的起動轉(zhuǎn)矩加大,再加之工況要求旋轉(zhuǎn)機構起動時間不能過長(變頻器設置的電動機起動時間為3s),使得旋轉(zhuǎn)機構電動機起動電流較大,達到電動機額定電流的2倍左右。ABB變頻器ACS601的參數(shù)30.07(電動機電流最大極限)最大只能調(diào)整到電動機額定電流的1.5倍,因此變頻器就出現(xiàn)了過電流報警。解決問題的方法:

    (1)增大電動機的容量。但更換電動機需要更改起重機的大量機械設備,這樣做不僅費用高,而且難度大。

    (2)加大變頻器容量。我們在選擇變頻器時考慮到了旋轉(zhuǎn)機構的起動轉(zhuǎn)矩比較大的因素,因此留出了足夠的裕量。旋轉(zhuǎn)機構的電動機選為30 kW ,變頻器選擇為ACS601-0070-3(一般可用于55kW電動機,額定電流112 A)。

    于是我們將ABB變頻器ACS601的參數(shù)99.06(電動機額定電流)由60A增大到80A,同時將變頻器ACS601的參數(shù)30.07調(diào)到最大150%,這樣電動機的起動過載系數(shù)就達到了2倍左右,既符合起重電動機起動過載系數(shù)不大于2.5的要求,也沒有超出變頻器的額定電流112A。同時,變頻器的過電流報警問題也得到了解決,變頻器對電動機的其他保護功能也沒有被影響(注意:變頻器中的電動機參數(shù)不提倡任意改變,只有在確認電動機和變頻器容量足夠大且工況允許的情況下,才能對某些參數(shù)微調(diào),否則容易使電動機辨識和建模產(chǎn)生問題,并最終影響變頻器的控制性能)。

    5 使用效果

    (1)采用變頻型籠型電動機取代繞線型電動機,避免了因集電環(huán)、電刷和起動電阻方面引起的故障問題,提高了設備使用率并可節(jié)省大量的維修費用。

    (2)主電路中接觸器的數(shù)量由原來的20只減少到2只,采用變頻器內(nèi)部的電子過電流繼電器,取代了傳統(tǒng)的過電流繼電器,避免了誤動作,減少了故障點,提高了系統(tǒng)運行的可靠性。

    (3)整機控制系統(tǒng)采用可編程序控制器(PLC進行控制,加裝了故障監(jiān)控系統(tǒng),由PLC和GP2500觸摸式圖形顯示器組成友好的人機界面,用圖形和文字實時顯示故障的位置和簡單的處理方法,來監(jiān)控各主要電氣元件運行或停止的狀態(tài),提高了維修人員排除電氣故障的效率。

    (4)改善了電動機的起動特性和機械特性,整機運行更加平穩(wěn)可靠,提高了系統(tǒng)的安全性。

    6 應注意的問題

    變頻控制系、統(tǒng)不如原控制系統(tǒng)靈活,存在滯后現(xiàn)象。如果起重機動作頻率很高且點動多,則因旋轉(zhuǎn)機構起動慣性大,造成起動電流也很大,因此旋轉(zhuǎn)機構仍可采用原繞線型異步電動機轉(zhuǎn)子回路串電阻的調(diào)速方式,而其他機構采用變頻調(diào)速系統(tǒng)綜合效果會更好一些。若旋轉(zhuǎn)機構也采用變頻調(diào)速系統(tǒng),則在變頻器容量的選擇時要留出足夠的裕量。1臺變頻器控制多臺電動機(如上面的旋轉(zhuǎn)機構電動機與行走機構電動機共用l臺變頻器),變頻器輸出側(cè)設置的電磁接觸器,在設計外圍電路時應避免在變頻器輸出時動作。



    信息來源: 電世界

     
     
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