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  • PLC在電鍍生產(chǎn)線行車控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

    一、概述

      一件電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量除了要有好的成熟的電鍍工藝和品質(zhì)好的鍍液添加劑外,如何保證電鍍產(chǎn)品嚴(yán)格按照電鍍工藝流程運(yùn)行和保證產(chǎn)品的電鍍時(shí)間則是決定電鍍產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的重要因素。在電鍍生產(chǎn)線上采用自動(dòng)化控制不但可以使電鍍產(chǎn)品的質(zhì)量和品質(zhì)得到嚴(yán)格的保證,有效的減少?gòu)U品率,而且還可以提高生產(chǎn)效率和減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,有著非常好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,電鍍生產(chǎn)線上對(duì)行車的自動(dòng)控制則是電鍍生產(chǎn)線自動(dòng)化控制的關(guān)鍵。

      電鍍生產(chǎn)線按照其工藝要求和規(guī)模一般設(shè)計(jì)有兩臺(tái)行車、三臺(tái)行車和四臺(tái)行車工作,每臺(tái)行車都根據(jù)已編制好的各自的程序運(yùn)行;對(duì)于行車的自動(dòng)控制,早期是采用繼電器邏輯電路和順序控制器,發(fā)展至今其控制方式已采用可編程控制器PLC作為核心控制部件,其控制更為安全、可靠、方便、靈活,自動(dòng)化程度更高。本文介紹在一條電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線上用PLC結(jié)合變頻器控制三臺(tái)行車的自動(dòng)控制系統(tǒng),該自動(dòng)控制系統(tǒng)在廣東省中山市的一家外資風(fēng)扇廠得到很好的應(yīng)用。

      二、硬件結(jié)構(gòu)

      在一條電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線上有三臺(tái)行車既各自獨(dú)立工作,又互相通過(guò)信號(hào)聯(lián)系,每臺(tái)行車上安裝一臺(tái)由交流接觸器驅(qū)動(dòng)的錐形電動(dòng)機(jī)負(fù)責(zé)工件上、下,由一臺(tái)變頻器驅(qū)動(dòng)的普通電動(dòng)機(jī)負(fù)責(zé)行車前進(jìn)、后退。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖1。

      由于電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線上有三臺(tái)行車同時(shí)自動(dòng)工作,所以系統(tǒng)采用了三臺(tái)PLC和三臺(tái)變頻器,一臺(tái)PLC和一臺(tái)變頻器控制一臺(tái)行車;PLC選用的是三菱公司FX2n-48MR系列可編程控制器,變頻器選用的是三墾公司ES-0.75K。行車在工作時(shí)通常都懸掛著電鍍工件,如果行車在起動(dòng)和停止的過(guò)程中速度太快或不夠平穩(wěn),則懸掛的工件就容易掉下掛具,因此行車的速度用變頻器控制使之可調(diào),根據(jù)電鍍生產(chǎn)線的實(shí)際情況,行車設(shè)計(jì)有快速、中速和慢速三種運(yùn)行速度,頻率分別設(shè)定為80Hz,40Hz和13Hz,行車作自動(dòng)運(yùn)行時(shí),PLC通過(guò)檢測(cè)安裝在行車上的傳感器的各種信號(hào),向變頻器發(fā)出指令,行車以慢速起動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn)后就轉(zhuǎn)人中速然后快速運(yùn)行,在停止前,行車由快速轉(zhuǎn)人中速,然后以慢速運(yùn)行直至行車準(zhǔn)確停在目標(biāo)鍍槽位置上;行車由慢速轉(zhuǎn)中速轉(zhuǎn)快速,再由快速轉(zhuǎn)中速最后轉(zhuǎn)慢速,可以通過(guò)調(diào)整變頻器的加、減速時(shí)間曲線平穩(wěn)過(guò)渡。
      行車動(dòng)作步數(shù)顯示主要是用于顯示電鍍工藝的執(zhí)行過(guò)程,由PLC的輸出口通過(guò)七段譯碼電路4511連接LED數(shù)碼管顯示,根據(jù)不同的電鍍工藝要求,每臺(tái)行車的動(dòng)作步數(shù)從0步開(kāi)始至幾十步上百步不等,具體由PLC程序軟件編制。

      每臺(tái)行車上安裝有五個(gè)傳感器,選用的是OMRON公司的電感式接近開(kāi)關(guān),其主要作用是負(fù)責(zé)行車上、下工件定位、鍍槽定位以及行車運(yùn)行過(guò)程向PLC發(fā)出變速信號(hào)等。

      行車控制信號(hào)是通過(guò)外部的開(kāi)關(guān)、按鈕、按鍵等與PLC的輸入端口連接,包括三臺(tái)行車的聯(lián)動(dòng)控制和單臺(tái)行車控制;單臺(tái)行車控制只能控制本臺(tái)的行車,不能控制另外的兩臺(tái)行車,單臺(tái)行車控制設(shè)計(jì)有手動(dòng)操作和自動(dòng)運(yùn)行模式選擇、單周期和循環(huán)運(yùn)行模式選擇、緊急暫停以及行車程序動(dòng)作步數(shù)的任意設(shè)定;聯(lián)動(dòng)控制設(shè)計(jì)有運(yùn)行和復(fù)位操作按鈕以及工藝選擇,可以使三臺(tái)行車自動(dòng)、同步、循環(huán)不斷地工作,可以選擇不同的電鍍工藝以鍍出不同的工藝品種。

      三、軟件設(shè)計(jì)

      三臺(tái)行車的主程序和調(diào)用的各個(gè)功能子程序都是一樣的,但調(diào)用的工藝子程序就各不相同,每臺(tái)行車根據(jù)自己在生產(chǎn)線上不同的工作區(qū)域執(zhí)行的工藝編制不同的工藝子程序,本文給出一些主要的程序框圖和就一部份主要的程序進(jìn)行闡述。

      (一)系統(tǒng)初始化

      初始化對(duì)于每一套系統(tǒng)程序都是必需的,每一次PLC上電或?qū)LC強(qiáng)制復(fù)位都要初始化,主要是對(duì)在程序中使用到的PLC各種計(jì)數(shù)器、定時(shí)器、寄存器等進(jìn)行復(fù)位和設(shè)置,同時(shí)保留上次運(yùn)行需要記憶的各種數(shù)據(jù),完成運(yùn)行前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

     ?。ǘ?fù)位和暫停子程序

      由于行車在工作過(guò)程中有時(shí)會(huì)有突發(fā)事件或行車需要暫時(shí)停一下處理其它的工作,因此在系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了復(fù)位和暫停兩個(gè)功能,針對(duì)行車不同的情況和需要使用,為使行車在運(yùn)行過(guò)程中可以隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)位或暫停行車工作,實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)功能的程序都采用中斷子程序,如圖3是復(fù)位中斷子程序,圖4是暫停中斷子程序。

      在任何情況下按下復(fù)位按鈕,程序都將轉(zhuǎn)人復(fù)位中斷子程序,停止所有動(dòng)作輸出并清零,動(dòng)作步數(shù)顯示清零,計(jì)數(shù)器、定時(shí)器、輔助繼電器和寄存器等全部清零,所有記憶數(shù)據(jù)清除,同時(shí)程序轉(zhuǎn)人初始化主程序,重復(fù)PLC上電工作過(guò)程,不同的是所有的運(yùn)行記憶數(shù)據(jù)都清除了。

      同樣,在任何情況下按下暫停按鈕,程序?qū)⑦M(jìn)入暫停中斷子程序,暫時(shí)停止PLC的輸出,在暫停的狀態(tài)下,可以進(jìn)行手動(dòng)操作行車,可以重新設(shè)置程序步,在恢復(fù)運(yùn)行時(shí)使程序從所設(shè)置的程序步開(kāi)始運(yùn)行,當(dāng)解除暫停時(shí),如果沒(méi)有重新設(shè)置程序步,暫停中斷子程序就會(huì)恢復(fù)PLC原來(lái)的運(yùn)行狀態(tài)和原來(lái)的步數(shù)顯示,繼續(xù)暫停前的工作并從中斷子程序返回。

    (三)工藝子程序

      為了不浪費(fèi)資源和提高生產(chǎn)效率,一條電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線設(shè)計(jì)有三種電鍍工藝,分別是鍍仿金工藝、鍍古銅工藝和鍍鎳工藝,每種工藝的工作流程各不相同,在實(shí)際使用時(shí)可以通過(guò)控制面板上的工藝選擇開(kāi)關(guān)加以選擇,由于三個(gè)工藝子程序的軟件編程方式基本相同,在本文中只用鍍仿金工藝為例對(duì)工藝子程序進(jìn)行闡述。

      根據(jù)電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線電鍍工藝都是周期自動(dòng)循環(huán)工作的特點(diǎn),按照電鍍工件在每一個(gè)不同的鍍液槽中停留的時(shí)間,首先編寫工藝流程曲線圖,然后再由曲線圖采用步進(jìn)梯形圖指令的形式來(lái)編制程序,每個(gè)工藝子程序的程序步各不相同,這里闡述的仿金工藝子程序的程序步是69步,屬于較為復(fù)雜的步進(jìn)控制。由于電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線控制系統(tǒng)要求每種電鍍工藝不但要能從0步(起點(diǎn))開(kāi)始運(yùn)行,還要能從任意步開(kāi)始運(yùn)行,強(qiáng)調(diào)的是在實(shí)際使用過(guò)程中的方便和靈活。在進(jìn)人仿金子程序時(shí),程序首先調(diào)用置步情況檢查,如果預(yù)先有置步(在操作面板上有動(dòng)作步數(shù)顯示),則表示本次工藝運(yùn)行不是從0步(起點(diǎn))開(kāi)始執(zhí)行,而是從所置的步數(shù)開(kāi)始執(zhí)行,如果沒(méi)有預(yù)先置步,則表示本次工藝從0步開(kāi)始由始點(diǎn)順序執(zhí)行,不論是從0步或是從所置的N步開(kāi)始,程序都會(huì)順序執(zhí)行下去直到69步結(jié)束返回主程序。仿金子程序在運(yùn)行當(dāng)中可以隨時(shí)通過(guò)暫停來(lái)設(shè)置重新開(kāi)始的步數(shù)。每一個(gè)程序步里面都有行車的動(dòng)作,包括電鍍工件在鍍槽里的提升和放下、行車走多少個(gè)鍍槽、以那種速度運(yùn)行、停留的時(shí)間等等。

     ?。ㄋ模﹩沃芷谶\(yùn)行

      在工藝子程序每一周期運(yùn)行完畢返回主程序時(shí),都要詢問(wèn)是單周期運(yùn)行還是循環(huán)運(yùn)行,如果是單周期,則程序運(yùn)行完一個(gè)周期返回主程序初始化后的程序入口等待,當(dāng)按壓運(yùn)行按鈕時(shí),程序又運(yùn)行一個(gè)周期在同樣的位置等待。設(shè)置單周期運(yùn)行的功能主要是為了調(diào)試修改電鍍工藝和程序。單周期運(yùn)行在電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線上是一個(gè)非常實(shí)用的功能。

      四、結(jié)束語(yǔ)

      用PLC輔以變頻器對(duì)電鍍自動(dòng)生產(chǎn)線行車進(jìn)行自動(dòng)控制,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、編程方便、操作靈活、使用安全、工作穩(wěn)定、性能可靠和抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),是一種很有效的自動(dòng)控制方式,是電鍍生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)高效、低成本、高質(zhì)量自動(dòng)化生產(chǎn)的發(fā)展方向。

     
     
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