大連安迪數(shù)控技術(shù)有限公司是由留日海歸博士和國內(nèi)自動化學(xué)者共同投資組建的高新技術(shù)企業(yè)。公司可為客戶提供完美的解決方案。
ADSD-AS系列交流異步伺服驅(qū)動器基于DSP+IPM的硬件平臺,性能穩(wěn)當(dāng)、響應(yīng)速度高、功能完善,具備多種控制方式、靈活的外部端子運行方式、方便的運行信號自定義等,保護功能完善,提供標(biāo)準(zhǔn)RS485通訊方式,可適配SIEMENS、FAGOR等進口數(shù)控系統(tǒng)及國產(chǎn)的廣州數(shù)控、華中數(shù)控、臺達數(shù)控、大連數(shù)控等,性價比較高,可廣泛應(yīng)用于機床、包裝印刷、紡織印染、橡塑機械等行業(yè),可提升設(shè)備檔次、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高效率、改進工藝、降低單位產(chǎn)值成本。尤其用于塑料螺桿擠出機上,上述特點更為明顯。
應(yīng)用于螺桿擠出機的改造目的
● 提高塑料螺桿擠出機的性能與檔次、提高所加工產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量與外觀質(zhì)量。
● 簡化塑料螺桿擠出機的機械結(jié)構(gòu)、減少鑄造、機加工過程、縮短整個設(shè)備的安裝調(diào)試周期、節(jié)約鋼材、降低設(shè)備維護成本。
● 在電氣方面降低塑料螺桿擠出機的整體裝機容量,降低電耗、節(jié)約電費。
● 改善工藝提高生產(chǎn)效率,節(jié)約制造成本。
塑料螺桿擠出機改造前、后系統(tǒng)組成與分析
螺桿改造前的螺桿機采用傳統(tǒng)的電磁調(diào)速電機加電磁調(diào)速器或交流異步電機加編碼器,為了滿足螺桿機的低速(最高150轉(zhuǎn)左右)轉(zhuǎn)矩要求,必須加大電機容量配備減速箱。改造后,由于交流伺服系統(tǒng)的優(yōu)良特性低頻轉(zhuǎn)矩性能大大提高,減小了電機容量、取消了原有機構(gòu)中的減速箱(或減小了減速箱的速比),螺桿機的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)得到簡化、性能得到提到,從而使設(shè)備生產(chǎn)廠家及設(shè)備使用取得一定的經(jīng)濟效益。
改造案例與分析
案例一
分析:本方案是改造一臺生產(chǎn)比較早的老式螺桿擠出機,1000多轉(zhuǎn)的額定轉(zhuǎn)速,卻長期工作在100多轉(zhuǎn),電機性能達不到最佳狀態(tài),為了滿足工況要求不得不加大電機選型增加了能耗。另外,效率也較低,造成很大的浪費,加工的產(chǎn)品質(zhì)量也不高。而改造后,由于采用了低頻大轉(zhuǎn)矩電機與伺服控制器,使電機工作于最佳狀況,不但降低了能耗,也提高了螺桿機的效率,提高了所加工的產(chǎn)品質(zhì)量。
案例二
分析:本方案是改造一臺目前通常在采用的變頻調(diào)速方式的螺桿擠出機,雖然采用了變頻器改善了調(diào)速性能。但,系統(tǒng)的電機長期處于低頻工作的狀況,并沒有得到根本改善。而改造后,于案例一相同,由于采用了低頻大轉(zhuǎn)矩電機與伺服控制器,使電機工作于最佳狀況,不但降低了能耗,也提高了螺桿機的效率,提高了所加工的產(chǎn)品質(zhì)量。
結(jié)論:綜上所述由于塑料螺桿擠出機設(shè)計的螺桿轉(zhuǎn)速較低,最高轉(zhuǎn)速多在150左右。選用現(xiàn)行的電機拖動方式,都要求較高減速比,控制器的調(diào)速范圍與控制精度也較低,而采用安迪數(shù)控提供的方案,降低了電機的額定點,額定轉(zhuǎn)速達到200rpm以下。而由于低頻電機的輸出轉(zhuǎn)矩的大幅提升,可減小系統(tǒng)齒輪箱速比或取消齒輪箱,只保留一級皮帶減速或鏈條減速,簡化了設(shè)備結(jié)構(gòu)、節(jié)約了成本,也有效防止了由于機械環(huán)節(jié)堵轉(zhuǎn)而損壞電機。另外,電磁調(diào)速與變頻調(diào)速都存在一定的缺陷?;钫{(diào)速,精度低、調(diào)速范圍小;變頻調(diào)速在電機低速時轉(zhuǎn)矩與效率都明顯降低。因而,為了滿足工況不得不加大電機容量。而安迪伺服驅(qū)動器可保證電機基頻以下恒轉(zhuǎn)矩輸出,并有三倍額定轉(zhuǎn)矩的過載能力,可穩(wěn)定、精確的控制電機。與傳統(tǒng)控制方式比,有較大技術(shù)優(yōu)勢,有效降低了用電量、提高控制精度、提高了設(shè)備的效率、提高了用戶的產(chǎn)品質(zhì)量。提高了塑料螺桿擠出機的性能,提高了企業(yè)在同行中的競爭力,并最終帶來一定的經(jīng)濟效益。