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西門子S5生產(chǎn)線改造升級在焦化廠爐渣破碎控制系統(tǒng)中的應用———西門子S5生產(chǎn)線改造升級在焦化廠爐渣破碎控制系統(tǒng)中的應用

改造原因:
      現(xiàn)用設備是由德國HAGGLUNDS DRIVES公司于93年底安裝交付的,控制主機采用的是西門子第一代PLC產(chǎn)品S5-95U??刂茩C由雙PLC構成,CPU和I/O模板均為冗余配置??刂茩C是雙機一用一備,手動熱備切換。由于S5產(chǎn)品正逐步退出市場,模塊備件供應周期很長,保障性差,某些部件甚至有價無市,三臺設備的PLC都已經(jīng)配置不完整,只能單機維持運行。為了保證設備滿足穩(wěn)定生產(chǎn)的需要,決定將S5升級到S7。

原S5系統(tǒng)的構成:

                
       控制主機采用的是西門子S5-95U,人機界面為DAA型ITT288-240S智能信息顯示器。ITT信息顯示器配帶有操作按鍵和通訊口??蓪崿F(xiàn)設備各種狀態(tài)信息和報警的顯示及確認,以及相關工作參數(shù)的設置和操作指令的下發(fā)。因設備超期服役,人機界面現(xiàn)已經(jīng)失效。雖然人機界面失效不會導致全系統(tǒng)停機,但系統(tǒng)只能默認在某一模式下工作,且無法在必要時候獲取系統(tǒng)的狀態(tài)和報警信息。柜內(nèi)器件,除了PLC配置不完整外,其余器件狀態(tài)尚可。系統(tǒng)所用壓力,轉(zhuǎn)速,溫度及液位傳感器的狀態(tài)不明。由于人機界面失效,狀態(tài)無法顯示,而且設備一直在運行,無法檢測,故系統(tǒng)所有傳感器狀態(tài)不明。器件勉強能維持工作,精度較差。
              
改造方案:
       為恢復控制設備的可維護性、兼容性和可擴展能力,消除設備這些方面的不穩(wěn)定對正常生產(chǎn)的影響和隱患,需要對現(xiàn)有控制系統(tǒng)進行改造升級。
       經(jīng)業(yè)主同意,對原有控制柜進行整體升級替換。一方面是全新更換性能有保證,同時為保證施工質(zhì)量和進度,整體替換也是最好的選擇;另一方面是原有柜體和低壓器件已經(jīng)沒有保留的價值,在原柜體內(nèi)改造,施工工期沒有保障;其三整體替換費用沒有增加。設備更新以控制柜端子為界,柜外保留不變,柜內(nèi)全部更新。新設備的功能不變,工藝原理和操作習慣立足原有規(guī)范,并根據(jù)積累的經(jīng)驗進行更新設計升級。
      PLC:根據(jù)設備的工藝性能要求,PLC采用西門子經(jīng)濟型產(chǎn)品S7-200。取消雙PLC的運行模式。采用單PLC模式,輔以備件,保證系統(tǒng)在意外之時能快速恢復工作。
       HMI:人機界面采用帶按鍵的觸摸屏。除保留系統(tǒng)原有功能,提供更完備的信息提示和反饋,更方便的操作。界面全部中文化。
 
       原系統(tǒng)沒有獨立于PLC的純手動功能。從而系統(tǒng)失去了在PLC失效狀態(tài)下,由操作人員進行獨立處置的靈活性。因此,在新的控制系統(tǒng)中,增設一套純手動功能,手動邏輯與PLC無關。在手動模式下,只有液壓主泵的啟停和液壓機構的換向操作可以由操作人員根據(jù)需要強制進行,沒有其他安全連鎖條件。其他部分比如提升機構,液壓油溫等不提供手動功能。
       增設一旁路信號。用途是在特殊情況下,操作人員可以根據(jù)需要,在保證安全的情況下,人為地給其他系統(tǒng)一個允許開機的連鎖信號。也就是在全系統(tǒng)的開機連鎖邏輯中將爐渣破碎機的狀態(tài)旁路掉。臨時滿足維持全系統(tǒng)的正常運行。

效果反饋:
       控制系統(tǒng)S5升級改造工程于2007完工至今,設備狀態(tài)及性能穩(wěn)定正常,各項功能指標均達到用戶的工藝要求。系統(tǒng)的擴充,性能的提升,設備的升級,服務的升級。

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