摘要:我廠700t/d熟料窯外分解生產(chǎn)線建成于1989年,熱工監(jiān)控均采用了Ⅱ型儀表。該熱工監(jiān)控系統(tǒng)運行10年后,因儀表元件老化出現(xiàn)誤差增大,經(jīng)常因儀表顯示不準造成預熱器堵料,既加大了窯頭崗位人員的勞動強度,又影響了熟料的產(chǎn)量和質(zhì)量。為此,我廠對儀表控制系統(tǒng)實行技術改造。
1 技改方案及系統(tǒng)構成
根據(jù)我廠生產(chǎn)操作管理經(jīng)驗,本著實用節(jié)約的原則,我們制定了將窯頭、窯尾、預熱器及廢氣系統(tǒng)在內(nèi)的約40多個點的溫度、壓力及各閥門開度送到窯頭控制室由微機集中進行實時信息顯示,并在該微機上操作對現(xiàn)場閥門開度、窯尾喂煤系統(tǒng)進行控制的技改方案。
監(jiān)控系統(tǒng)由PC總線為基礎的集中型計算機硬件和針對該硬件開發(fā)的應用軟件所組成,監(jiān)控程序由我廠自行開發(fā)。
現(xiàn)場實時溫度、壓力及閥門開度由變送器變送為統(tǒng)一的4mA~20mA信號通過160Ω標準電阻產(chǎn)生0.64V~3.2V直流電壓,提供給微機進行采樣。
采樣模塊選用32路12位模擬量輸入,16路數(shù)據(jù)量輸入及16路數(shù)據(jù)量輸出接口板2塊,模擬量輸入電壓等級為0~10V直流電壓。表1為各監(jiān)控點位置及其量程范圍。
該系統(tǒng)的應用軟件是基于DOS下的數(shù)據(jù)采集和實時控制系統(tǒng),編程環(huán)境是C語言,采用西文環(huán)境下調(diào)用漢字庫來顯示各種界面提示信息,通過配備圖形環(huán)境文件使程序運行于圖形模式下,另外建立幾個數(shù)據(jù)文件以存取幾個重要參數(shù)的歷史數(shù)據(jù),對各路采樣的數(shù)據(jù)由濾波程序進行濾波,保證采樣的數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
該系統(tǒng)的應用軟件充分考慮到實時控制的需要,采用工藝流程圖的顯示方式來顯示各種參數(shù),使操作人員對現(xiàn)場實時溫度、壓力、閥門開度等參數(shù)一目了然。
本系統(tǒng)的采樣電阻采用160Ω標準電阻,對應的零點及滿量程電壓為0.64V~3.2V,將3.2V電壓放大到A/D模塊的電壓級別0~10V,其誤差將增大10÷3.2=3.125,而12位的A/D板的精度為1÷4096=2.44×10-4,這樣本系統(tǒng)的精度就為3.125×2.44×10-4=7.633×10-4,對溫度而言相當于1310℃才誤差1℃,所以本系統(tǒng)完全能滿足系統(tǒng)監(jiān)控的精度要求。
2 實際運行結果
該控制系統(tǒng)于1999年初在我廠#1回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線投放運行,一次成功,至今仍運行正常。由于各熱工參數(shù)由微機集中顯示,從而準確地反映出回轉(zhuǎn)窯、預熱器及廢氣系統(tǒng)的煅燒情況,操作人員很容易地通過微機上風門開度調(diào)節(jié)來保證整個窯系統(tǒng)穩(wěn)定生產(chǎn),由于該系統(tǒng)能對上一班的煅燒情況做連續(xù)記錄,方便了管理人員對上一班崗位人員的操作質(zhì)量的監(jiān)督。
3 結束語
該系統(tǒng)適用于早期建成的采用儀表控制1000t/d以下回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)的低成本改造,改造中我們選用溫度、壓力及閥門開度等熱工參數(shù)對監(jiān)控點進行監(jiān)控。改造后,投入運行至今未出現(xiàn)故障,大大減輕了儀表工的勞動強度,也未出現(xiàn)過因儀表原因而停窯之現(xiàn)象。