1. 服務(wù)對(duì)象
揚(yáng)子石油化工股份有限公司芳烴廠環(huán)丁砜抽提裝置
2. 工藝簡介
芳烴抽提裝置是以環(huán)丁砜為溶劑,根據(jù)芳烴、非芳烴在溶劑中的溶解度的不同,達(dá)到芳烴和非芳烴分離的目的。裝置中的抽提單元包含了一個(gè)由抽提塔,汽提塔,溶劑回收塔等塔組成的抽提塔系。抽提塔系的簡要流程如下圖1所示。
圖1 環(huán)丁砜抽提裝置流程圖
3. 原操作情況及存在問題
抽提塔作為芳烴抽提裝置的關(guān)鍵設(shè)備,它的穩(wěn)定操作,對(duì)下游各塔的穩(wěn)定控制有至關(guān)重要的作用。按原來的常規(guī)控制方案,抽提塔的塔底、塔頂界面都通過與采出量串級(jí)來控制,但是,該塔受到眾多的不可測(cè)量的干擾因素影響,塔頂、塔底界面波動(dòng)都很大,如果塔底界面采用串級(jí)控制,塔底采出量將波動(dòng)很大,可能導(dǎo)致下游汽提塔進(jìn)入非正常工況。
為了避免串級(jí)控制帶來大波動(dòng),該塔的塔底界面實(shí)際控制方式一直為手動(dòng)。但手動(dòng)控制的不及時(shí)和人為因素的干擾,使該塔的界面波動(dòng)很大,經(jīng)常接近報(bào)警的區(qū)域,影響了工況的穩(wěn)定。
汽提塔原來通過蒸汽來控制其壓力,但如果該塔的塔釜溫度太高,會(huì)導(dǎo)致該塔進(jìn)入非正常工況,所以該塔由原來的串級(jí)控制改為手動(dòng)控制,通過蒸汽來穩(wěn)定塔釜溫度,且保證壓力在一定范圍內(nèi)。但是,當(dāng)進(jìn)料溫度和蒸汽熱值改變時(shí),會(huì)引起塔釜溫度和壓力的超出指標(biāo)范圍。
回收塔原來的控制方案是由加熱蒸汽來控制組分控制,因?yàn)榻M分控制器由于部分儀表已經(jīng)無法使用,所以該塔控制目標(biāo)改為塔釜溫度,控制方式也改為手動(dòng)。
苯塔原來是通過串級(jí)來控制塔的進(jìn)料溫度和苯塔的側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量,由于工藝改變,該塔串級(jí)無法使用,控制方式改為手動(dòng)。因?yàn)樵撍臏蠛艽?,?jīng)常過渡采出和不完全采出,控制效果很不理想。
4. 控制目標(biāo)
預(yù)計(jì)芳烴抽提裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)投運(yùn)后,整個(gè)塔系將具有更好的抗干擾性,能綜合協(xié)調(diào)各個(gè)過程的控制變量,使生產(chǎn)過程更加平穩(wěn),減輕操作工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低操作成本。同時(shí)實(shí)現(xiàn)下列控制目標(biāo):
以平穩(wěn)操作、節(jié)能降耗為主要目標(biāo),當(dāng)先進(jìn)控制系統(tǒng)投用后,抽提塔界面、汽提塔壓力、回收塔溫度等過程控制變量的均方差減小50%以上;
使抽提系統(tǒng)各參數(shù)協(xié)調(diào)操作,減少裝置影響產(chǎn)品達(dá)8個(gè)小時(shí)以上的波動(dòng)次數(shù),將抽提塔系的年波動(dòng)次數(shù)降低到每年2次以下;
同時(shí)與常規(guī)控制相比,在同等溶劑消耗條件下,使回收塔塔頂回流比降低5%以上,能耗降低2%以上;
能有效的解決回收塔、汽提塔、抽提塔及苯塔的關(guān)聯(lián),優(yōu)化回路塔、汽提塔、抽提塔和苯塔的操作,降低溶劑的含水量和烴含量,進(jìn)而將芳烴收率由目前的97.5%提高到99.0%;
在裝置的條件改善的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高芳烴收率和降低溶劑消耗,溶劑消耗降低5%。
從而,最大限度的保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性,優(yōu)化過程工作點(diǎn),有效地提高生產(chǎn)率、降低能耗,為企業(yè)帶來最佳的經(jīng)濟(jì)效益。
5. 先進(jìn)控制方案
在橫河CS3000集散控制系統(tǒng)良好運(yùn)行的基礎(chǔ)上, 通過合理有效的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試,得到真實(shí)有效的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),利用APC-Adcon預(yù)測(cè)控制軟件包中的辨識(shí)軟件包進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并辨識(shí)得到對(duì)象的脈沖響應(yīng)矩陣形式的數(shù)學(xué)模型。根據(jù)辨識(shí)出的數(shù)學(xué)模型建立APC-Adcon預(yù)測(cè)控制軟件包所需的內(nèi)部模型,并根據(jù)實(shí)際工藝特點(diǎn)和要求選取合理的參考軌跡、調(diào)節(jié)變量約束、被控變量約束、控制結(jié)構(gòu),以得到APC-Adcon預(yù)測(cè)控制器。
首先應(yīng)用此控制器控制與內(nèi)部模型相同的仿真對(duì)象進(jìn)行仿真分析和研究;然后應(yīng)用此控制器控制與內(nèi)部模型存在一定差異的仿真對(duì)象(模型不匹配情形)進(jìn)行仿真分析和研究,以檢驗(yàn)控制系統(tǒng)的抗不確定和干擾能力,接著把所設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)引入CS3000集散控制系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)仿真研究和分析。在大量仿真和實(shí)驗(yàn)分析與研究的基礎(chǔ)上,投運(yùn)多變量預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)。
6. 先進(jìn)控制系統(tǒng)軟硬件連接
采用OPC技術(shù)實(shí)現(xiàn)了先進(jìn)控制上位機(jī)與DCS系統(tǒng)的雙向數(shù)據(jù)通訊。
7. 先進(jìn)控制系統(tǒng)實(shí)施步驟
建立DCS與先進(jìn)控制的通訊:該裝置原有常規(guī)控制建立在日本橫河公司的集散控制系統(tǒng)CENTUM-CS3000系統(tǒng)上,先進(jìn)控制系統(tǒng)新增一臺(tái)工控機(jī)作為先控操作站,該操作站通過OPC標(biāo)準(zhǔn)接口與DCS上的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)通訊;
功能分析:主要對(duì)芳烴抽提各塔過程工藝和常規(guī)控制狀況深入了解,合理選擇MV(操作變量), CV(受控變量)和DV(干擾變量);
常規(guī)控制回路改造:調(diào)校流量計(jì)和閥門;
過程實(shí)驗(yàn):測(cè)試信號(hào)應(yīng)用于過程操作變量以便得到估計(jì)模型參數(shù)所必需的數(shù)據(jù)。一般做實(shí)驗(yàn)時(shí)為得到有效的數(shù)據(jù),需連續(xù)加數(shù)個(gè)階躍信號(hào),以實(shí)現(xiàn)充分激勵(lì);
過程模型辨識(shí):將由過程實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)據(jù)通過APC-Adcon軟件包的HIDENT多變量模型辨識(shí)軟件預(yù)處理,辨識(shí)得到芳烴抽提400#的多變量過程模型;
控制結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì):根據(jù)用戶指標(biāo)和要求,在控制器結(jié)構(gòu)中定義控制目標(biāo)、變量約束和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化;
離線仿真:仿真測(cè)試所設(shè)計(jì)的控制器,離線測(cè)試使得在實(shí)際過程應(yīng)用更容易和安全;
在線仿真:將設(shè)計(jì)好的芳烴抽提控制器轉(zhuǎn)到先控上位機(jī),進(jìn)行實(shí)時(shí)在線仿真;
先控與常規(guī)控制的切換:在DCS上通過編程實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制和常規(guī)控制的靈活和簡便的切換;
現(xiàn)場投運(yùn)及調(diào)整:在不同運(yùn)行條件下檢測(cè)控制結(jié)構(gòu),將實(shí)現(xiàn)的控制器應(yīng)用到過程中,對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行在線實(shí)時(shí)控制。
8. 先進(jìn)控制效果
先控系統(tǒng)投運(yùn)后,其效果很明顯,下面對(duì)常規(guī)控制和先進(jìn)控制作一個(gè)比較:
(1) 溶劑回收塔塔底溫度比較如圖2:
圖2 溶劑回收塔塔底溫度比較圖
(2) 抽提塔塔底界面、塔頂界面控制比較如圖3:
圖3 抽提塔塔底界面、塔頂界面控制比較圖