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PLC和TD200文本顯示器在沖壓機進(jìn)料系統(tǒng)中的應(yīng)用———PLC和TD200文本顯示器在沖壓機進(jìn)料系統(tǒng)中的應(yīng)用

簡介:本文介紹了可編程控制器(PLC)S7-200和文本顯示器TD200在篩板沖孔加工中的應(yīng)用。此系統(tǒng)降低了勞動強度,操作簡單方便。通過TD200組態(tài)以及PLC控制程序?qū)_床進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)行控制,構(gòu)成一個高效的經(jīng)濟型數(shù)控機電一體化裝置。

關(guān)鍵字:PLC,TD200,文本顯示器,沖壓機,進(jìn)料系統(tǒng)

1. 篩板沖孔裝置及其控制系統(tǒng)

  礦用振動篩篩板(沖孔板)在沖孔加工時,大都是操作工先在鋼板上標(biāo)出孔的位置,然后再由人工進(jìn)料用沖床沖出。這種加工方式勞動強度大、工作效率低、加工精度難以保證。為此我們研制了自動沖孔系統(tǒng)。 篩板沖孔裝置由沖床、 橫向工作臺、縱向工作臺、接近開關(guān),交流接觸器,中間繼電器,S7-200,TD200等。產(chǎn)品制造流程是:手工上料,按自動運行按鈕,橫向步進(jìn)電機和縱向步進(jìn)電機分別啟動完成工件的橫、縱向進(jìn)給,從而沖床完成工件的加工,最后橫向工作臺和縱向工作臺回到原始位置。除了具有自動完成橫、縱向進(jìn)給,此裝置還具有點動進(jìn)給功能。 此裝置以德國西門子(SIEMENS)公司S7-200系列PLC對沖壓機進(jìn)料系統(tǒng)中的兩個步進(jìn)電機進(jìn)行控制,實現(xiàn)橫向和縱向的自動進(jìn)給。并使用TD200對工藝參數(shù)進(jìn)行設(shè)定和顯示。為降低成本,本系統(tǒng)使用了一個步進(jìn)電機驅(qū)動器來驅(qū)動兩個步進(jìn)電機。TD200是專門為S7-200系列PLC配備的操作員界面,它是一種連接簡單,操作方便,功能強大的實用性人機界面解決方案,它通過一根TD/CPU電纜和PLC實現(xiàn)互連,它具有如下功能:

 ?。?) 顯示從S7-200CPU中讀取的信息;

 ?。?) 可以調(diào)整選定的程序變量;

  (3) 提供為具有實時時鐘的CPU設(shè)置時間和日期的能力;

  (4) 提供強制、非強制I/O點的能力;

 ?。?) 提供八個可供用戶定義的設(shè)定和顯示功能。

  TD200在系統(tǒng)中的使用使PLC功能更豐富,PLC與用戶的接口界面更友好,PLC的可操作性大大提高。

2. 系統(tǒng)控制工作原理

  本系統(tǒng)控制原理如圖1所示。各部分的功能分別介紹如下:




圖1.系統(tǒng)控制原理圖

Fig.1 system control principle

  1)步進(jìn)電機驅(qū)動器控制原理

  驅(qū)動器的控制功能主要通過四個輸入點完成。

 ?。?)公共端接地。

 ?。?)脈沖信號輸出:每來一個脈沖,驅(qū)動步進(jìn)電機運行一個步距角。

 ?。?)方向信號輸入:控制步進(jìn)電機的兩個轉(zhuǎn)向,高電平正轉(zhuǎn),低電平反轉(zhuǎn)。

 ?。?)脫機信號輸入:該端接受PLC控制信號,低電平時,步進(jìn)電機相電流被切斷,轉(zhuǎn)子處于自由狀態(tài)(脫機狀態(tài))。高電平或懸空時,轉(zhuǎn)子處于鎖定狀態(tài)。

  2)步進(jìn)電機DJ1、DJ2的功能:DJ1用于縱向進(jìn)料控制,DJ2用于橫向進(jìn)料控制。

  3)其他部件的功能

 ?。?)接近開關(guān)JJK1用于安全措施,它確保在沖床的沖頭提起回到原位后進(jìn)料臺才送料,以免原料將沖頭卡住。接近開關(guān)JJK2,JJK3分別是縱向工作臺和橫向工作臺的限位開關(guān)。

 ?。?)B1是自動運行按鈕;SB2是手動工作臺前行按鈕;SB3是手動工作臺后行按鈕;SB4是手動工作臺左行按鈕;SB5是手動工作臺右行按鈕;SB6是系統(tǒng)停止按鈕。

3. PLC控制程序

  PLC控制程序用梯形圖進(jìn)行編程,完成自動和手動兩種運行方式的控制。此PLC控制程序由一個主程序和兩個子程序組成,一個子程序完成自動運行,一個子程序完成手動運行。其控制程序(部分)如圖2所示:



圖2. 控制程序圖

Fig.2 control program

  在自動方式下,橫向步進(jìn)電機首先運行完成第一行孔的加工,然后,縱向步進(jìn)電機使原料縱向進(jìn)給;橫向步進(jìn)電機再次完成第二行孔的加工。按此順序完成整個篩板的沖孔加工。最后工作臺回原點,以準(zhǔn)備下一個篩板的加工。在手動方式下,可以分別完成工作臺前進(jìn)、后退、左行、右行的操作。

4. 結(jié)束語

  基于PLC控制的沖床進(jìn)料系統(tǒng)可以實現(xiàn)所要求的技術(shù)性能,利用TD200可以改變選定的程序變量并且可以顯示過程值。此系統(tǒng)已經(jīng)投入運行,而且運行狀態(tài)良好,為操作人員對篩板沖孔的操作和實時監(jiān)控帶來了極大的便利,達(dá)到了預(yù)期的控制要求。