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三菱Q PLC在纖維后處理生產(chǎn)線上的應(yīng)用———三菱Q PLC在纖維后處理生產(chǎn)線上的應(yīng)用

    1. 公司介紹

      本項(xiàng)目的設(shè)備制造商為高安公司,該公司為規(guī)模較大的化纖機(jī)械生產(chǎn)廠,F(xiàn)A產(chǎn)品有著廣泛的應(yīng)用,在行業(yè)中也有一定的知名度。該設(shè)備用于5000噸纖維后處理生產(chǎn)線項(xiàng)目,其業(yè)主方為某日資化纖廠。

      2. 設(shè)備說明

     
該設(shè)備用于化纖多次拉伸、卷曲前處理生產(chǎn),主要由導(dǎo)絲架、八棍導(dǎo)絲機(jī)、熱水槽、第一牽伸機(jī)、水浴槽、第二牽伸機(jī)、蒸汽箱、第三牽伸機(jī)、疊絲機(jī)、張力架、卷曲機(jī)、卷曲側(cè)板電機(jī)、油泵電機(jī)、振動(dòng)電機(jī)、循環(huán)水泵、振動(dòng)檢測等設(shè)備構(gòu)成。I/O控制規(guī)模為103點(diǎn),其中開關(guān)量輸入點(diǎn)為61點(diǎn),開關(guān)量輸出點(diǎn)為39點(diǎn),模擬量輸入點(diǎn)為3點(diǎn)。主要控制要求為:化纖絲的速度、牽伸比、蒸汽及水溫、相關(guān)的連鎖邏輯控制等。本系統(tǒng)控制的關(guān)鍵是要保證導(dǎo)絲、一牽、二牽、三牽、卷曲五臺(tái)電機(jī)的速度同步。

      3.系統(tǒng)配置

      如圖,系統(tǒng)采用三菱公司的Q系列PLC作為主控制器,傳動(dòng)控制為艾默生公司的EV2000系列變頻器,人機(jī)界面為F940GOT。 



      系統(tǒng)主要配置如下: 

      ● 主控制器:Q00CPU:速度和牽伸比給定,通過I/O模塊,檢測現(xiàn)場各機(jī)臺(tái)急停,限位等開關(guān)量及模擬量信號(hào),完成連鎖控制及報(bào)警功能。 
      ● 輸入模塊:QX40:完成現(xiàn)場的開關(guān)量控制采集, 
      ● 輸出模塊:QY10:完成開關(guān)量輸出。 
      ● 模塊量輸入:Q64AD:以完成現(xiàn)場的模擬量檢測。 
      ● 串行通訊模塊:QJ71C24N-R4:構(gòu)成變頻器通迅鏈路。 
      ● 傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元:艾默生公司的EV2000系列變頻器。

      鑒于篇幅的原因,本文主要描述系統(tǒng)控制的關(guān)鍵設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),即保證導(dǎo)絲、一牽、二牽、三牽、卷曲五臺(tái)電機(jī)的速度同步??蛻艋诔杀镜囊蛩?,傳動(dòng)驅(qū)動(dòng)單元選用艾默生公司的EV2000系列變頻器,并要求主控制器和其構(gòu)成一個(gè)以RS485為通訊介質(zhì)的低速廉價(jià)通訊鏈路。盡管導(dǎo)絲、一牽、二牽、三牽、卷曲5臺(tái)變頻器采用共用直流母線運(yùn)行方式,并安裝增量式編碼器構(gòu)成轉(zhuǎn)速閉環(huán)以提高速度精度,卷曲機(jī)變頻器還外加張力傳感器以穩(wěn)定控制拉伸張力,提高纖維質(zhì)量,但是在設(shè)備起停過程特別是在運(yùn)行過程中調(diào)整運(yùn)行速度和牽伸比等工藝參數(shù)時(shí)低速通訊鏈路的實(shí)時(shí)性的問題就表現(xiàn)出來了。

      在設(shè)計(jì)上,雖然一個(gè)通訊模塊可以組成485網(wǎng)絡(luò),但因?yàn)?a href="http://m.hbrpxr.com.cn/sort/Tele/" target="_blank">通信量很大,我們必須實(shí)時(shí)發(fā)送電機(jī)的速度指令及起停信息,同時(shí)還要不斷讀取變頻器的工作電壓、電流、頻率等參數(shù),所以如果采用一塊模塊的話,通信周期將增大,也就達(dá)不到實(shí)時(shí)的作用。所以我們選用兩塊485通訊模塊,即四個(gè)通訊口同時(shí)對一牽、二牽、三牽、卷曲四臺(tái)變頻進(jìn)行通訊,而導(dǎo)絲和一牽共用一個(gè)通訊口,在下一周期通訊??紤]到通訊協(xié)議幀長度最長為18個(gè)字節(jié),在19200Bit/s傳輸速率下,各速度指令響應(yīng)的最大時(shí)差為20ms左右,當(dāng)最大車速為200M/Min時(shí),盡管導(dǎo)絲略有滯后,但在工藝上是可以接受的。該方案可以有效地解決速度指令的同步能力,實(shí)現(xiàn)開車起步和停車過程中按指令同步升降速以及運(yùn)行中速度調(diào)整時(shí)五臺(tái)電機(jī)速度的同步和纖維拉伸張力的均勻。

      4.調(diào)試情況和體會(huì)

      在實(shí)際調(diào)試過程中,系統(tǒng)基本符合我們預(yù)想。但在通訊調(diào)試中,我們發(fā)現(xiàn)Q系列PLC在搭載多通訊模塊系統(tǒng)時(shí),通訊的穩(wěn)定性和PLC的掃描周期的長短有關(guān)。隨著功能的不斷增強(qiáng),程序的不斷完善,掃描周期也隨之加大,當(dāng)最大掃描周期大于25ms時(shí),通訊開始有不穩(wěn)定現(xiàn)象出現(xiàn)。

      現(xiàn)象:我們用QJ71C24的專用通訊指令來接受通訊數(shù)據(jù),當(dāng)掃描周期大于25ms時(shí),在同時(shí)通訊的4個(gè)口中,排在程序的最后一個(gè)口偶爾會(huì)有通訊錯(cuò)誤,當(dāng)接受標(biāo)志位已跳變?yōu)镺N,表示數(shù)據(jù)已接受完畢,但接受數(shù)據(jù)區(qū)中卻無數(shù)據(jù)。我們對同時(shí)通訊的四個(gè)口的程序次序顛倒過來發(fā)現(xiàn)情況依舊,錯(cuò)誤只發(fā)生在次序排在最后的一個(gè)口。

      分析原因:我們認(rèn)為是通訊時(shí)序出現(xiàn)了問題,系統(tǒng)接受標(biāo)志位的跳變和系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳遞不同步,即系統(tǒng)內(nèi)部通訊標(biāo)志建立時(shí),通訊緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)尚未來得及傳送完畢。故我們判斷掃描周期延長會(huì)影響系統(tǒng)通訊的時(shí)序。 解決辦法:精簡程序來縮短掃描周期或更換高速PLC 。但由于本系統(tǒng)程序量較大,最后為了保證系統(tǒng)的可靠性我們將CPU從Q00更換為Q02,提高了系統(tǒng)處理速度,把掃描周期降低至10ms以下,問題得以解決。

      5.用戶的反饋

      本系統(tǒng)已正常投產(chǎn)三個(gè)多月,目前系統(tǒng)運(yùn)行非常穩(wěn)定、可靠,技術(shù)指標(biāo)完全達(dá)到了設(shè)計(jì)效果。