1引言
廣州明珠電力(集團)有限公司發(fā)電C廠現(xiàn)有#5、#6兩臺51.2MW燃油機組,#7一臺36MW汽輪機組。#5、#6兩臺燃機的余熱分別提供#1、#2鍋爐,驅(qū)動#7汽輪發(fā)電機。#1、#2鍋爐的#1、#2汽包的給水由#1、#2、#3三臺給水泵母管方式供水。
三臺給水泵的參數(shù)相同,水泵為沈陽水泵廠生產(chǎn)DG80-120x9,額定轉(zhuǎn)速2980r/min,效率82%,供水80m3/h,改造為120m3/h,揚程1080m。拖動給水泵的三臺6kV電動機為Y4002-1型電機,額定參數(shù)500kW,6kV/57.2A,cos=0.87,轉(zhuǎn)速2972r/min,F(xiàn)級絕緣,繞組Y接,1998年8月南洋防爆電機廠生產(chǎn)。
2廣州明珠C廠機組給水系統(tǒng)工況簡介
如圖1所示為明珠C廠#7汽輪發(fā)電機給水泵回路原理示意圖,該設(shè)計最初的設(shè)計思想是“兩工作一備用”,當(dāng)任意一臺出現(xiàn)故障時隨即啟動備用電動機,保證機組的正常運行。給水母管到兩個鍋爐汽包都分別有主路、中路、旁路三個閥門控制給水流量,其中主路為調(diào)節(jié)閥最大流量100%,中路調(diào)節(jié)閥最大流量約70%,旁路電動閥流量約50%。
圖1明珠C廠鍋爐給水回路圖
但水泵經(jīng)過葉片技術(shù)改造,現(xiàn)在的實際運行工況是:在目前負(fù)荷情況下,一臺泵的出水量已夠兩臺鍋爐的運行使用,在兩臺燃機運行,#1與#2兩個汽包供汽(二拖一工況)、總負(fù)荷為67MVA左右時,汽包壓力6.4Mpa左右,額定蒸發(fā)量64t/h,運行1#泵,此時電機電流為51A左右,功率因數(shù)為0.86,實際給水量約125t/h,泵頭出口壓力為8.3~8.9MPa左右,根據(jù)泵的性能曲線,此時泵已工作到極限,該運行情況下泵的效率較低,如果負(fù)荷進一步增加時必須啟動第二臺泵。在谷期負(fù)荷較低時,只運行其中一臺燃機,一個汽包供汽(一拖一工況),汽包壓力3.5Mpa左右,此時保持運行#2泵,電機電流為41A左右,電機功率因數(shù)為0.86,泵頭出口壓力為9.2~9.8Mpa左右,實際給水量約63t/h。
3廣州明珠C廠#1給水泵改造前的運行情況
3.1改造前的給水泵的系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)
明珠C廠鍋爐給水泵變頻改造前系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)如表1所示。
表1明珠C廠鍋爐給水泵變頻改造前系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)
在水泵性能曲線上繪出二拖一工況及一拖一工況的等效率曲線。如繪出一拖一時的管網(wǎng)特性曲線,如圖2中曲線2(此曲線對應(yīng)回流循環(huán)閥開度一定時),二拖一時的管網(wǎng)特性曲線,如圖3中曲線2所示(此曲線對應(yīng)回流循環(huán)閥開度全開時);兩圖中的曲線1均為水泵工頻運行H-Q特性曲線。
圖2工頻一拖一供水Q-H曲線及管網(wǎng)特性曲線
在進行變頻改造前,峰期運行工況點為圖3的A點,谷期為圖2的B點。通過上述數(shù)據(jù)可得出如下結(jié)論:
(1)日間二拖一時,一臺泵運行時,水泵給水量約120m3/h,從水泵的性能曲線可知,在該點運行時水泵效率較低,為53%,而該水泵最佳效率點為62%(對應(yīng)額定流量為80m3/h)。
圖3工頻二拖一供水Q-H曲線及管網(wǎng)特性曲線
(2)日間二拖一時,電機消耗總功率為P=UI=1.732×6000×51=530kVA,其中有功功率為Pcosφ=530×0.86=455.8kW,在該運行情況下電機已基本滿負(fù)荷運行,但是電機無功電流為[512-(51×0.86)2]0.5=26A。
(3)峰期一拖一時,電機消耗總功率為1.732×6000×41=426kVA,其中有功功率為426×0.85=360kW。
(4)谷期運行時,在水壓為9.8Mpa的情況下,水泵給水為105m3/h,鍋爐供水為633/h,回流循環(huán)閥回流42m3/h,存在很大的節(jié)能空間。
3.2廣州明珠C廠#1給水泵變頻改造方案
3.2.1設(shè)計要求及目標(biāo)
(1)向變頻系統(tǒng)提供兩臺鍋爐汽包獨立汽包水位反饋信號(4~20mA信號),做為控制目標(biāo),實現(xiàn)自動控制;
(2)變頻改造后的控制系統(tǒng)獨立于現(xiàn)有的DCS系統(tǒng),本系統(tǒng)有獨立的檢測、控制、顯示、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),在中控室也能監(jiān)視供水系統(tǒng)狀態(tài)、實時監(jiān)視系統(tǒng)運行狀態(tài),可記錄系統(tǒng)運行數(shù)據(jù);
(3)實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制性能,能夠?qū)崿F(xiàn)在中控室進行遠(yuǎn)程命令控制及系統(tǒng)控制目標(biāo)參數(shù)修改;
(4)能實現(xiàn)與其他水泵的切換互補運行,并實現(xiàn)完善的故障處理功能,故障停機后自動啟動其他水泵,保障供水系統(tǒng)安全運行。
3.2.2設(shè)計方案
經(jīng)過調(diào)研與比較,廣州明珠電力(集團)有限公司C廠給水泵變頻改造選用了廣州智光電力電子有限公司生產(chǎn)的Zinvert智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),取得了滿意的運行效果。
(1)系統(tǒng)介紹
Zinvert智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)具有強大的自動控制和通信功能,為方便運行人員控制,在中控室安裝有監(jiān)控PC計算機,由其與N(N=1-31)臺ZINVERT變頻調(diào)速系統(tǒng)進行通信,Zinvert智能高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)具有RS-485通信接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊協(xié)議。允許系統(tǒng)連接1-31個Zinvert高壓變頻調(diào)速系統(tǒng),最大1200m的通訊距離。系統(tǒng)總體框圖如圖4所示。
圖4系統(tǒng)控制總體框圖
在廣州明珠電力(集團)有限公司C廠給水泵的變頻改造系統(tǒng)中,初期選用一臺500kW/6kV高壓變頻調(diào)速裝置,遠(yuǎn)期規(guī)劃有兩臺。在改造后系統(tǒng)中上位PC機作為主機,高壓變頻調(diào)速裝置作為從機。該系統(tǒng)特點是成本較低、信號傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強,尤其適合中遠(yuǎn)距離控制系統(tǒng)。采用該方案,可直接在中控室調(diào)節(jié)與控制高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的運行。
上位機采用PC計算機,在Windows圖形化系統(tǒng)平臺上實現(xiàn)友好的人機界面,用文字、表格、圖象等顯示的運行狀態(tài)、報警、事件記錄及其它信息,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)查看、運行控制、目標(biāo)參數(shù)調(diào)節(jié)等功能,操作方便、顯示直觀,方便現(xiàn)場運行和維護。
(2)控制系統(tǒng)構(gòu)成
針對用戶要求,變頻改造時所有的信號檢測、驅(qū)動機構(gòu)要完全獨立于現(xiàn)有的DCS控制系統(tǒng),調(diào)節(jié)可采用定頻運行閥門控制,也可采用閥門定開度變頻,滿足運行需要的汽包蒸發(fā)量、給水流量及汽包液位要求。
(3)可靠性措施方案
由于發(fā)電機組運行可靠性的要求,系統(tǒng)考慮到變頻調(diào)速系統(tǒng)退出運行后,不影響生產(chǎn),確保給水系統(tǒng)正常運行,結(jié)合實際運行狀況設(shè)計二種故障處理方案,當(dāng)變頻調(diào)速系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可將電機投切到工頻下運行,恢復(fù)到原有系統(tǒng)運行方式。
高壓變頻系統(tǒng)配備旁路柜,當(dāng)高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)出現(xiàn)故障后,高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)控制器跳開DL1,連鎖關(guān)閉出水閥門,同時連鎖啟動備用水泵??蓪㈦姍C轉(zhuǎn)切至工頻運行,進行檢修原理如圖5所示。
圖5變頻調(diào)速系統(tǒng)帶旁路系統(tǒng)的接線圖
圖5中DL1為現(xiàn)有電機用高壓斷路器,K1、K2、K3為高壓隔離刀閘,當(dāng)變頻調(diào)速系統(tǒng)故障時,自動斷開DL1,操作切換打開K1、K2,閉合K3將電機轉(zhuǎn)為工頻。此時變頻調(diào)速系統(tǒng)從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。