引言
中鋁廣西分公司供水車間擔任著中鋁廣西分公司廠區(qū)及生活區(qū)的供水任務,設(shè)計供水量為1400m3/h。其送水泵房共有4臺水泵機組,均為6kV/355kW,采用工頻運行方式。但由于絕大部分時間的實際需求輸水總量為1100m3/h,所以只能依靠調(diào)節(jié)出口閥開度及頻繁開停泵來調(diào)節(jié)流量,以保證生產(chǎn)廠的處理平衡的需求。這不但操作麻煩、難以控制,而且能源浪費大。為了資源的合理利用和能源的節(jié)約,保證輸水管網(wǎng)的安全可靠運行,廠方經(jīng)過經(jīng)濟及技術(shù)評估,決定選用深圳市庫馬克新技術(shù)股份有限公司公司制造的ES9000-0450-06K高壓變頻調(diào)速裝置對送水泵房的2臺水泵機組進行變頻改造,并于2010年9月投入使用。實踐證明,將近2個多月時間的運用高壓變頻調(diào)速裝置,加壓水泵明顯降低了能耗,提高了工作效率。
一、 變頻器節(jié)能的理論依據(jù)
中鋁廣西分公司廠區(qū)和生活區(qū)的用水量是不均勻的,這是由于氣候和人們生活以及生產(chǎn)規(guī)律所決定的,由于流量的變化從而影響到管網(wǎng)水頭損失的變化。水泵站的裝機是按最不利條件下、最大時流量和所需相應揚程決定的。而實際上每天內(nèi)只有很短時間能達到最大時流量,大多數(shù)時間里,水泵站都處在小流量下工作。為了適應流量的變化,先前泵站在運行中多采取關(guān)小出口閘門的辦法來控制流量,從而造成出口閘門前后的壓力差值(少則多米,多則幾十米)就白白地浪費于閘門阻力上。當水泵臺數(shù)足夠多時,是可以很好地適應水量變化的,但是水泵型號是有限的。裝機臺數(shù)過多,不僅管理不便,而且會無謂地增大建筑面積,提高工程造價,即使這樣,也無法做到完全適應水量變化,還需要用閘門來調(diào)節(jié)水量。為此,采用水泵機組高壓變頻調(diào)速技術(shù),可連續(xù)地改變水泵轉(zhuǎn)數(shù),來變更水泵工況,使其流量與揚程適應于管網(wǎng)用水量的變化,從而提高機組效率,維持管網(wǎng)壓力恒定,達到節(jié)能的效果。我們從水泵調(diào)節(jié)原理得知,當水泵拖動電機工頻運行時,出力為額定值,轉(zhuǎn)速及功率亦為額定值;當采用變頻調(diào)速時,可以按需要升降電機轉(zhuǎn)速,改變水泵的性能曲線,使水泵的額定參數(shù)滿足工藝要求。根據(jù)水泵的相似定律,變速前后流量、揚程、功率與轉(zhuǎn)速之間的關(guān)系為:
ES9000系列高壓變頻器采用的是單元串聯(lián)多電平技術(shù)方案。其以低壓IGBT為功率器件,通過逆變橋的串聯(lián)形成高壓。使用單元串聯(lián)多電平的拓撲結(jié)構(gòu),可以直接使用成熟的低壓變頻器技術(shù)方案,具有對電網(wǎng)諧波污染小,輸出波形多電平,正弦度高,適配普通國產(chǎn)異步電機的優(yōu)點。該類型產(chǎn)品,輸出電壓可以直接到6kV或10kV,輸出不需要加裝升壓變壓器及濾波電抗器,結(jié)構(gòu)簡單。
根據(jù)實際情況,確定采用一拖二的方案:選擇1、2號泵為可調(diào)速水泵,正常運行時其中任一臺運行于調(diào)速狀態(tài),而另一臺泵作為備用。兩臺泵運行狀態(tài)的切換采用手動方式,并要求兩臺泵不能同時投入變頻狀態(tài),對此要求,在設(shè)計切換柜時特別設(shè)計了機械聯(lián)鎖裝置。開環(huán)或閉環(huán)自動恒壓供水。
系統(tǒng)單線圖如圖1所示:
四、 恒壓供水系統(tǒng)原理及PID調(diào)整
PID閉環(huán)控制的工作原理如圖2所示,測量元件為壓力傳感器,將它設(shè)在水泵機組出水口,Vi為恒定供水壓力設(shè)定值,供水壓力V作為輸出量,構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng)。變頻器內(nèi)部的PLC采集供水壓力值V與用戶給定值Vi進行比較和運算,通過PID進行調(diào)整,將結(jié)果轉(zhuǎn)換為頻率調(diào)節(jié)信號送至變頻器,直至達到供水壓力的給定值Vi。不管系統(tǒng)供水流量如何變化,供水壓力值V始終維持在給定壓力值Vi附近。
1、在PID控制中,比例增益P加大,會使系統(tǒng)的動作靈敏,速度加快,P偏大,振蕩次數(shù)加多,調(diào)節(jié)時間加長。當P太大時,系統(tǒng)會趨于不穩(wěn)定。若P太小,又會使系統(tǒng)的動作緩慢;
2、積分I的作用主要是消除系統(tǒng)的靜態(tài)誤差。但過強的積分作用使供水系統(tǒng)超調(diào)加大。所以在調(diào)節(jié)過程初期,應減弱積分作用,防止產(chǎn)生積分飽和現(xiàn)象;而到過程后期,應適當增強積分作用,以提高控制精度。
3、微分D的作用主要是改善供水系統(tǒng)的動態(tài)性能。增大微分時間,有利于加快系統(tǒng)響應,使系統(tǒng)超調(diào)量減小,穩(wěn)定性增加,但抑制外擾能力下降。所以微分時間常數(shù)應該在供水系統(tǒng)控制要求的前提下而隨機改變。即在調(diào)節(jié)過程初期,應加大微分的作用,以減小超調(diào);在調(diào)節(jié)過程中、后期,應不斷減小微分時間,以增強系統(tǒng)的抗干擾能力,同時還可以縮短調(diào)節(jié)時間。
泵站變頻器在運行初期,供水系統(tǒng)采用恒壓閉環(huán)控制,運行中發(fā)現(xiàn)運行頻率曲線呈鋸齒波,上下波動幅度較大,因此對PID系數(shù)進行調(diào)整。通過幾次逐步調(diào)整,現(xiàn)運行曲線較為平緩,波動幅度相當小。變頻器根據(jù)偏差相應調(diào)節(jié)PID的參數(shù),當運行參數(shù)遠離目標參數(shù)時,調(diào)節(jié)幅度加快,隨著偏差的逐步接近,跟蹤的幅度逐漸減小,近似相等時,系統(tǒng)達到一個動態(tài)平衡,維持供水系統(tǒng)的恒壓穩(wěn)定狀態(tài)。
五、應用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)的節(jié)能效果
進行變頻改造前電機的平均工作電流為43A,改造后平均為34A。
改造前電機的平均有功功率:
P1= UIcosφ= ×6×43×0.8=357.5kW
改造后為:
P2= UIcosφ= ×6×32×0.9=299.3kW
節(jié)約的有功功率:△P=P1-P2=58.2 kW
根據(jù)工業(yè)用電價格為0.50元/kW•h,變頻器一年內(nèi)的運行工作日為300天,則一年可節(jié)約電費:0.50×300×24×58.2=20.95萬元,通過3年的運行,可基本回收投資。
六、應用高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)生產(chǎn)的其他效果
1、改善了工藝。在實際生產(chǎn)操作過程中,泵的參數(shù)(尤其是流量)需時常調(diào)整,不僅需要調(diào)節(jié)參數(shù),而且備用設(shè)備需時常切換。根據(jù)工藝的變動,工藝參數(shù)又主要通過調(diào)節(jié)出口閥來控制,人工關(guān)小或開大閥門不僅費事,速度慢,也縮短閥門的壽命(填料及閥桿的磨損)采用變頻調(diào)速就不用調(diào)節(jié)出口閥,只需要控制室內(nèi)調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速即可。變頻啟動轉(zhuǎn)速可以從零開始逐漸升高,因此帶負荷直接啟動不會有較大的啟動電流,避免了通常泵組首先關(guān)閉出口閥后再啟動的要求(無載啟動是為了降低啟動電流,保護電機)。
2、維護量減少。采用變頻調(diào)速后,可能避免因通過閥門控制使泵過多偏離額定工作區(qū)而引起的振動,嚴重時會引起懸臂泵軸頭斷裂。通常情況下,變頻調(diào)速系統(tǒng)的應用主要是為了降低泵的轉(zhuǎn)速。由于啟動緩慢及轉(zhuǎn)速的降低,相應地延長了許多零部件,特別是密封、軸承的壽命。
3、工作強度降低。由于調(diào)速系統(tǒng)在運轉(zhuǎn)設(shè)備與備用設(shè)備間實現(xiàn)計算機聯(lián)鎖控制,機組實現(xiàn)自動運行和相應的保護及故障報警,操作工作由動手轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控,完全實現(xiàn)生產(chǎn)的無人操作,大大降低了勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,為優(yōu)化運營提供了可靠保證。
4、減少了對電網(wǎng)的沖擊。采用變頻調(diào)節(jié)后,系統(tǒng)實現(xiàn)軟啟動,電機啟動電流只是額定電流,啟動時間相應延長,對電網(wǎng)無大的沖擊,減輕了啟動機械轉(zhuǎn)矩對電機機械損傷,有效的延長了電機的使用壽命。