1 引言
發(fā)電機組輔助系統(tǒng)主要為整個機組的安全穩(wěn)定運行提供可靠保障,是機組的重要組成部分。其中,空氣壓縮系統(tǒng)主要應(yīng)用于機組的物料輸送、鍋爐吹灰、設(shè)備冷卻、樹脂顆?;旌锨逑醇皻鈩釉刂频阮I(lǐng)域;工業(yè)水及消防水系統(tǒng)主要為發(fā)電過程中工業(yè)水處理及消防供水等提供保障。隨著工業(yè)自動化技術(shù)的發(fā)展和機組運行管理水平的提升,相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備站房無人值守的要求愈加強烈。為滿足運行管理水平現(xiàn)代化及企業(yè)優(yōu)化人力資源配置的需求,華電青島發(fā)電有限公司對上述輔助系統(tǒng)進行了無人值守設(shè)計與實現(xiàn)。空氣壓縮系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 空氣壓縮系統(tǒng)的設(shè)備外觀
2 輔助控制系統(tǒng)介紹
2.1 工藝概述與設(shè)計要求
空壓機房無人值守系統(tǒng)主要由檢修空壓機、儀用空壓機、干冷器、空氣冷卻器、除油器等設(shè)備構(gòu)成;工業(yè)水泵及消防水泵房無人值守系統(tǒng)主要由工業(yè)水泵、消防水泵、補水泵、緩沖箱等構(gòu)成。輔助系統(tǒng)自動監(jiān)控是采用以可編程計算機控制器(PCC)技術(shù)為基礎(chǔ)的控制系統(tǒng),由中央控制站、數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備級控制器及就地傳感器、執(zhí)行機構(gòu)等組成。根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計要求,上述系統(tǒng)自動化控制系統(tǒng)采用典型的三級監(jiān)控方式。上位機以標(biāo)準的工業(yè)控制計算機(IPC)作為主要的人機界面(HMI),為生產(chǎn)控制級,完成對下位機的監(jiān)控、生產(chǎn)操作管理等,主要面向操作人員;下位機由可編程計算機控制器(PCC)構(gòu)成,為現(xiàn)場測控級,完成生產(chǎn)現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集及過程控制等,面向生產(chǎn)過程;通過數(shù)據(jù)傳輸進入企業(yè)MIS系統(tǒng),為企業(yè)管理級,主要面向企業(yè)生產(chǎn)管理和信息處理人員。
該輔助監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計要求如下:
(1)在生產(chǎn)過程中,存在大量的物理量,如壓力、溫度、液位等模擬量參數(shù)。需要通過PCC對這些參數(shù)進行實時采集和處理。
(2)輔助系統(tǒng)無人值守的自動化控制,即實現(xiàn)整個空氣壓縮、儲存、輸送和工業(yè)、消防水處理過程的全自動控制,進行故障診斷,并在監(jiān)控畫面上顯示各工況參數(shù)并控制設(shè)備運行狀態(tài)。
(3)對調(diào)節(jié)系統(tǒng)可采用操作器控制,確保系統(tǒng)壓力準確穩(wěn)定,使各參數(shù)達到設(shè)計要求,并對其故障實現(xiàn)實時報警和聯(lián)鎖啟停切換控制。
(4)對電動機等重要現(xiàn)場設(shè)備進行溫度、電流及振動的狀態(tài)監(jiān)測。
(5)控制系統(tǒng)具備雙路電源切換功能,當(dāng)一路電源故障時能可靠的自動切換到另一路,以保證任何一路電源的故障均不會導(dǎo)致系統(tǒng)的任一部分失電。
(6)自控系統(tǒng)通過控制器的冗余設(shè)計保證系統(tǒng)運行的高可靠性。
(7)將控制與視頻信號通過通訊網(wǎng)絡(luò)傳輸,進行中央控制室集中監(jiān)控,實現(xiàn)站房現(xiàn)場的無人值守。
2.2 控制系統(tǒng)選型及特點
為了實現(xiàn)上面提到的空壓機房、工業(yè)水泵及消防泵房無人值守的設(shè)計要求,我們選用貝加萊工業(yè)自動化公司B&R 2005可編程計算機控制器(PCC)和研華公司ADVANTECH IPC-610工控機(IPC)構(gòu)成的自控系統(tǒng),再配以先進的B&R自動化軟件,來實現(xiàn)上述各輔助控制系統(tǒng)的各項功能。
當(dāng)前可編程計算機控制器(PCC)是專為工業(yè)環(huán)境下應(yīng)用而設(shè)計的工業(yè)控制計算機,已成為電氣控制系統(tǒng)中應(yīng)用最為廣泛的核心,它不僅能實現(xiàn)復(fù)雜的邏輯控制,還能完成各種順序或定時的閉環(huán)控制功能,并且抗干擾能力強、可靠性高、穩(wěn)定性好、體積小,能在惡劣環(huán)境下長時間、不間斷運行,且編程簡單,維護方便,并配有各類通訊接口與模塊處理,可方便各級連接。
圖2 B&R 2005可編程計算機控制器(PCC)
B&R新一代可編程計算機控制器(PCC)綜合了PLC和工業(yè)計算機的優(yōu)點和功能。它采用B&R的Automation Studio集成軟件開發(fā)平臺,支持多任務(wù)分時操作系統(tǒng),能夠使用高級語言、指令表、梯形圖以及其它功能塊編程,并且具備面向控制的標(biāo)準功能和獨特方便的模塊結(jié)構(gòu),適合密集安裝,模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計使得各種單獨的模塊之間可進行廣泛組合以用于擴展。獨特的掉電保持功能以及可熱插拔的模塊特性,為系統(tǒng)維護帶來了極大的方便。
3 控制系統(tǒng)構(gòu)成
3.1 控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
該系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
3.2 控制系統(tǒng)硬件配置
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計要求,本系統(tǒng)所選用的主要硬件設(shè)備包括以下:
(1)工業(yè)計算機(IPC)
ADVANTECH IPC-610,Pentium Ⅳ 3.0GHz處理器,1Gb內(nèi)存,160Gb硬盤;
(2)中央處理單元 (CPU)
CP 260,CPU模塊2塊;
IF 260,CPU模塊2塊;
(3)I/O模塊 (SM)
DI 475,數(shù)字量輸入模塊2塊;
DI 476,數(shù)字量輸入模塊8塊;
DO 479,數(shù)字量輸出模塊10塊;
AI 775,模擬量輸入模塊2塊;
AT 350,模擬量輸入模塊4塊;
AO 775,模擬量輸出模塊2塊;
(4)電源模塊 (PS)
PS 465,電源模塊4塊。
該系統(tǒng)中B&R 2005系列PCC的硬件配置如圖4所示。
圖4 PCC的硬件配置
3.3 應(yīng)用軟件開發(fā)
B&R 的Automation Studio是一款集成軟件開發(fā)平臺,用來對B&R全系列控制器及遠程I/O、通信網(wǎng)絡(luò)、IPC、HMI觸摸屏和伺服控制器進行應(yīng)用開發(fā),能很好地實現(xiàn)人機界面(HMI)和監(jiān)控管理系統(tǒng),真實地將工廠控制軟件集成到自動化過程中。HMI人機界面系統(tǒng)作為基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)重要組成部分,用于控制系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)的設(shè)定、顯示、故障報警,以及相應(yīng)操作和設(shè)備的在線調(diào)試及維護,發(fā)揮越來越重要的作用。壓縮空氣、工業(yè)及消防水HMI系統(tǒng)信息以友好方式與用戶交互。通過自動化控制系統(tǒng)接收過程計算機和操作人員通過HMI輸入的數(shù)據(jù)進行處理,處理后再將過程數(shù)據(jù)信息、機組狀態(tài)信息和各種測量值以符號、數(shù)值、曲線、圖表及歷史記錄的形式在HMI畫面上顯示。最終實現(xiàn)在HMI操作站上以最少的設(shè)備數(shù)量提供最大可能的信息,幫助操作人員和設(shè)備維護人員快速準確的了解系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)及其相關(guān)信息的設(shè)計目標(biāo)。
在上位機上用B&R Automation Studio軟件設(shè)計了多幅人機界面畫面,如圖5所示。主要包括以下幾個方面:
(1)工藝流程圖:在畫面中通過編程實現(xiàn)模擬顯示整個壓縮空氣、工業(yè)及消防水現(xiàn)場生產(chǎn)的全過程,并且在設(shè)備本體上實時顯示各路氣、水的壓力與溫度,以便于操作者能及時準確的掌握設(shè)備本體內(nèi)情況,能夠?qū)ΜF(xiàn)場設(shè)備的故障進行實時診斷。
(2)手操器的操作與對現(xiàn)場儀表的監(jiān)控:手操器有手動和自動兩種工作方式,在設(shè)備安裝調(diào)試階段一般用手動操作方式,進入正常運作時常用自動方式,以實現(xiàn)對一些重要的模擬量數(shù)據(jù)的精確控制,自動調(diào)節(jié)程序由PID閉環(huán)控制回路完成。
(3)報警記錄:對于如罐內(nèi)壓力、入口溫度、水箱液位等一些重要的模擬量輸入?yún)?shù)進行實時報警。當(dāng)處于監(jiān)控下的任何一個變量超出預(yù)先設(shè)定的安全值時,報警燈就會立即閃爍,同時通過報警一覽表對話框可以檢查報警超出范圍以及錯誤出處,并對此采取相應(yīng)措施。
(4)實時和歷史趨勢:在此畫面中除了實時顯示變量的變化趨勢,操作員還可以檢查過去的過程數(shù)據(jù)記錄,通過對過去歷史趨勢的比較進而可以對變量未來的發(fā)展趨勢做進一步的預(yù)測。另外,還具有生成報警或變量記錄數(shù)據(jù)運行報表的功能。
(5)攝像監(jiān)控:通過攝像及圖像采集設(shè)備對圖像的處理,使操作人員通過視頻窗口實時監(jiān)控現(xiàn)場設(shè)備運行狀況。
圖5 系統(tǒng)主要監(jiān)控畫面
3.4 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信
工業(yè)以太網(wǎng)現(xiàn)已成為工控界最為流行的局域網(wǎng)技術(shù),被廣泛的應(yīng)用于工廠控制級通信,它可以實現(xiàn)控制器與控制器之間、控制器與上位機之間的通信。在本系統(tǒng)中由于各站房與中央集中控制室距離較遠,我們采用了以光纖為主要通訊介質(zhì)、以TCP/IP為數(shù)據(jù)通信協(xié)議的工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò),為大量的控制與視頻信號傳輸提供穩(wěn)定可靠的保障。同時,我們預(yù)留了與企業(yè)MIS系統(tǒng)通信的接口,為相關(guān)數(shù)據(jù)的進一步處理與利用奠定了基礎(chǔ)。
4 系統(tǒng)功能
4.1 控制中心數(shù)據(jù)采集功能
上位機將可編程控制器中傳出的數(shù)據(jù)信息直接采集,通過軟件功能將信號以文字、圖像、報表等方式形成人機界面,操作人員通過此界面進行監(jiān)控操作。
4.2 控制中心控制信號發(fā)送功能
控制信號由上位機經(jīng)通訊接口送入控制器,由控制器來實現(xiàn)各控制指令,完成對現(xiàn)場設(shè)備的各種操作。
4.3 監(jiān)控中心控制及集中管理功能
在上位機的監(jiān)控畫面上點擊相關(guān)控制設(shè)備均可對其進行控制,對相關(guān)參數(shù)及設(shè)備運行狀態(tài)實現(xiàn)實時顯示、報警和歷史記錄并形成報表。通過攝像監(jiān)控功能實時監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備運行狀況,可及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備及管路的跑冒滴漏現(xiàn)象,最終實現(xiàn)站房內(nèi)無人值守、站房外集中管理的目標(biāo)與要求。
4.4 系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制功能
主要包括儲氣罐壓力控制、工業(yè)水泵控制、消防水泵控制、補水控制、水箱液位及疏水變頻控制功能。通過以上控制功能的實現(xiàn),最終完成對各系統(tǒng)的順序、調(diào)節(jié)控制。
4.5 系統(tǒng)聯(lián)鎖控制功能