引言
宜興水務(wù)集團(tuán)氿濱水廠位于江蘇宜興西氿邊,于1995年動(dòng)工建設(shè),1996年建成通水,一期工程處理能力為10 萬(wàn)m3/d,主要供應(yīng)宜興市城區(qū)的生活和工業(yè)用水。由于西氿原水水質(zhì)不斷下降,市委市政府為提高人民群眾的生活飲水條件, 2003年9月,氿濱水廠水源改用
圖1 水廠工藝流程
氿濱水廠自控系統(tǒng)采用了AB公司的CompactLogix系列的PLC作為現(xiàn)場(chǎng)控制單元,采用Wonderware公司的Intouch工業(yè)組態(tài)軟件實(shí)現(xiàn)了水廠的自動(dòng)運(yùn)行管理。
1、自控系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
全廠設(shè)原水泵站、加氯加藥站、普通快濾池站、V型濾池站、二泵房站及中控室站等6個(gè)站??紤]到系統(tǒng)盡可能分散的原則,普通濾池設(shè)置了兩個(gè)子站,分別控制南北濾池,而V型濾池因?yàn)榉謨善诮ǔ桑O(shè)計(jì)上考慮分了五個(gè)子站,其中一個(gè)子站負(fù)責(zé)反沖洗系統(tǒng),另四個(gè)為濾池過(guò)濾系統(tǒng)。各PLC站均由電源單元、CPU模塊、通訊模塊和輸入輸出模塊組成,各PLC站與中控室之間采用以太網(wǎng)通訊。考慮到中控人員還擔(dān)負(fù)調(diào)度的職責(zé),根據(jù)氿濱水廠實(shí)際生產(chǎn)狀況,原水泵站、加氯加藥站、普通快濾池站、V型濾池站、二泵房各站都有計(jì)算機(jī)配備,并且有操作人員在崗監(jiān)視,以便有故障時(shí)在盡短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。水廠自控系統(tǒng)示意圖見(jiàn)圖2。
中控室配置4臺(tái)IBM的服務(wù)器,分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理和監(jiān)控工作站;計(jì)算機(jī)采用Windows 2003操作系統(tǒng),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)采集生產(chǎn)數(shù)據(jù),形成工業(yè)以太網(wǎng)。其中監(jiān)控工作站采用Wonderware公司的Intouch V10.0可視化工業(yè)組態(tài)監(jiān)控軟件,顯示氿濱水廠所有動(dòng)態(tài)模擬畫面,并可對(duì)系統(tǒng)的所有設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程操作和控制,并具備顯示工藝布置圖、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)參數(shù)、設(shè)備的工作狀態(tài)及實(shí)時(shí)/歷史報(bào)警信號(hào)、在線儀表的實(shí)時(shí)/歷史趨勢(shì)曲線、設(shè)備運(yùn)行時(shí)間等功能,同時(shí)可進(jìn)行離線/在線編程及設(shè)定參數(shù)的修改、編制和打印生產(chǎn)與管理報(bào)表。其他所有在局域網(wǎng)內(nèi)的計(jì)算機(jī)可通過(guò)壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)水廠運(yùn)行情況,記錄歷史數(shù)據(jù)等,為制定生產(chǎn)計(jì)劃提供依據(jù)。
2 各工藝流程控制特點(diǎn)
2.1 原水泵站
因?yàn)闅馂I水廠從2003年開(kāi)始以橫山水庫(kù)的水為原水,所以一泵房只作為應(yīng)急預(yù)案啟用,故原水提升泵站為離氿濱水廠
2.2 加氯加藥站
原水經(jīng)蒲墅泵站加壓到氿濱水廠,通過(guò)在線儀表檢測(cè)原水的流量、濁度等,并將其轉(zhuǎn)換成4~20 mA的DC信號(hào)輸人PLC系統(tǒng)為加藥加氯系統(tǒng)提供控制參數(shù)。加藥系統(tǒng)采用6套計(jì)量泵(配西門子MM420變頻調(diào)速器),變頻器的運(yùn)行頻率由流量信號(hào)控制,在原水水質(zhì)波動(dòng)較大的季節(jié),也可通過(guò)上位機(jī)設(shè)定投加量系數(shù)。6套計(jì)量泵4用2備,當(dāng)正在使用的計(jì)量泵出現(xiàn)故障,PLC系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)切換。6套加藥系統(tǒng)取自2個(gè)稀釋礬池,每個(gè)礬池貯藥池均裝有超聲波液位計(jì),可隨時(shí)檢測(cè)礬液高度,同時(shí)通過(guò)裝在稀釋池的攪拌機(jī)定時(shí)攪拌,可防止礬液藥液沉淀。加氯系統(tǒng)采用美國(guó)WT公司的加氯機(jī),兩點(diǎn)投加,濾前濾后各2臺(tái),備用方式同加藥系統(tǒng)。濾前按比例流量投加,濾后采用流量與余氯信號(hào)結(jié)合控制投加。余氯信號(hào)由余氯分析儀在線檢測(cè)。加氯間裝有漏氯報(bào)警儀,PLC若接收到漏氯報(bào)警信號(hào),會(huì)自動(dòng)關(guān)閉所有加氯系統(tǒng)且開(kāi)啟泄氯回收裝置。
2.3 普通快濾池站
該P(yáng)LC站分兩個(gè)PLC子站,分別控制南北10格濾池的過(guò)濾、反沖洗過(guò)程及相關(guān)參數(shù)。每格濾池均裝有1個(gè)超聲波水位計(jì)和1個(gè)水頭損失儀,用來(lái)檢測(cè)濾池的液位和阻塞情況。濾池的濾后水閥為可調(diào)節(jié)比例閥(開(kāi)啟度為0~ 100%),根據(jù)濾池的液位、阻塞度、濾后水閥現(xiàn)有開(kāi)度的反饋信號(hào),通過(guò)PLC系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整閥門的開(kāi)度,從而確保濾池恒水位過(guò)濾。濾池反沖洗的控制方式有3種:①?gòu)?qiáng)制反沖;②根據(jù)阻塞值PLC系統(tǒng)自動(dòng)反沖;③根據(jù)過(guò)濾時(shí)間PLC系統(tǒng)自動(dòng)反沖??筛鶕?jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況選擇濾池反沖洗的控制方式,普通快濾池反沖為水沖方式。
2.4 V型濾池站
該P(yáng)LC站分為五個(gè)PLC子站,主要監(jiān)控8格濾池的過(guò)濾、反沖洗過(guò)程及相關(guān)參數(shù)。每格濾池均裝有1個(gè)超聲波水位計(jì)和1個(gè)水頭損失儀,用來(lái)檢測(cè)濾池的液位和阻塞情況。濾池的清水閥為氣動(dòng)的可調(diào)節(jié)比例閥(開(kāi)啟度為0~ 100%),根據(jù)濾池的液位、阻塞度、濾后水閥現(xiàn)有開(kāi)度的反饋信號(hào),通過(guò)PLC系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整閥門的開(kāi)度,從而確保濾池恒水位過(guò)濾。濾池反沖洗的控制方式有3種:①?gòu)?qiáng)制反沖;②根據(jù)阻塞值PLC系統(tǒng)自動(dòng)反沖;③根據(jù)過(guò)濾時(shí)間PLC系統(tǒng)自動(dòng)反沖??筛鶕?jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況選擇濾池反沖洗的控制方式。V型濾池反沖為氣沖-氣水沖-水沖方式。
2.5 二泵房站
該P(yáng)LC站主要監(jiān)控7臺(tái)水泵的運(yùn)行工況及相關(guān)參數(shù)。同時(shí)在出廠管線上裝有壓力變送器、流量計(jì)、濁度計(jì)、余氯分析儀等儀器儀表,用于在線檢測(cè)出廠水的水質(zhì)狀況。1#~3#泵機(jī)為低壓電機(jī),控制電壓為380V。4#~7#泵機(jī)為高壓電機(jī),除5#泵機(jī)為6KV,其他3臺(tái)為10KV。低壓電機(jī)中1#為變頻控制,高壓電機(jī)中5#為變頻控制,可以組合為恒壓變頻控制系統(tǒng)。二泵房在全自控模式下,通過(guò)安裝在出廠水母管上的壓力傳感器,把出廠水壓力信號(hào)變成4~20 mA的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)送入變頻器,經(jīng)運(yùn)算與給定壓力參數(shù)進(jìn)行比較,得出調(diào)節(jié)參數(shù),由變頻器控制水泵的轉(zhuǎn)速,使出廠水的壓力保持在設(shè)定值上;針對(duì)目前宜興供水狀況,采用分時(shí)段恒壓供水。具體方法:將一天分為8個(gè)時(shí)段,每個(gè)時(shí)段的恒定壓力由上位機(jī)程序自動(dòng)設(shè)定到PLC,PLC根據(jù)設(shè)定的壓力控制變頻器,實(shí)現(xiàn)該時(shí)段出廠水壓力在設(shè)定值。
2.6 中控室
中控室監(jiān)控計(jì)算機(jī)與各PLC主站之間通過(guò)TCP/IP工業(yè)以太網(wǎng)通訊實(shí)現(xiàn)資源共享,各PLC主站之間通過(guò)TCP/IP除了對(duì)本站設(shè)備進(jìn)行操作顯示外,還可了解其他站的情況。所用監(jiān)控軟件Intouch V10.0人機(jī)界面好,功能強(qiáng)大,能根據(jù)需要進(jìn)行動(dòng)畫鏈接,比較直觀。中控室監(jiān)控計(jì)算機(jī)設(shè)有原水泵站、加藥間、加氯間、普通濾池、V型濾池、反沖洗泵房、二泵房、自動(dòng)化總覽、10 kV一次系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)等監(jiān)控窗口。另外Intouch V10.0軟件還具有實(shí)時(shí)、歷史趨勢(shì)功能,可將數(shù)據(jù)歸檔儲(chǔ)存,能夠了解生產(chǎn)參數(shù)的動(dòng)態(tài)情況,便于生產(chǎn)調(diào)度管理。此外在中控室設(shè)有打印機(jī),用于實(shí)時(shí)報(bào)警及生產(chǎn)報(bào)表打印。
3 軟件
建立Rslinx2.55網(wǎng)絡(luò)連接如下圖3:
圖3 建立Rslinx2.55網(wǎng)絡(luò)連接
還需要在DDE/OPC中建立與PLC子站的連接,設(shè)置好后,在Intouch V10.0中建立連接,如下圖4:
圖4 Intouch V10.0中建立連接
4 運(yùn)行情況
該水廠自控系統(tǒng)從2008年陸續(xù)改造,至2010年改造結(jié)束,運(yùn)行至今,原水泵站、二泵房的水泵機(jī)組能完全按程序自動(dòng)開(kāi)、停;濾池的各項(xiàng)控制指標(biāo)均能達(dá)到設(shè)計(jì)的技術(shù)要求;加藥、加氯系統(tǒng)能在不同水質(zhì)、水量情況下正常工作,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,出廠水濁度控制在0.2~0.5 NTU,出廠水余氯控制在0.5~0.7mg/L。整個(gè)自控系統(tǒng)運(yùn)行良好,實(shí)現(xiàn)了全廠運(yùn)行自動(dòng)化,保證了優(yōu)質(zhì)、低耗、安全供水。
參考文獻(xiàn):
1. PLC在昆明第六凈水廠的應(yīng)用——吳文蔚;中國(guó)給水排水1999(3);
2. PLC在寧海臨港自來(lái)水廠自控系統(tǒng)中的應(yīng)用——李澤明,杜茂安;中國(guó)給水排水2007(10);